guidou_114 发表于 2008-9-3 15:43:17

渗碳齿轮的加工问题

请问有关专家一个问题:
我厂渗碳齿轮(材料20CrMnMo)以前的工艺为:渗碳(900℃),高回(650℃),淬火(840℃),低回(160℃,3h)
在之后的机械加工时工人没有提出问题。现将工艺改为渗碳后降至淬火温度(820℃)直接淬火,然后160℃,3h低回,检测结果金相组织均是合格。但是工人在磨加工时反映磨不动,砂轮有打滑的现象。
我分析其中的原因可能是残奥过多,但是金相残奥才2级。
请问:我应该如何调整工艺?是将渗碳后的淬火温度升高到840℃,还是将回火温度提高或增加回火次数?
请高手指点!

低调的温度 发表于 2008-9-3 17:11:22

是部分还是修改工艺后大批量出现这种现象?我家也是做齿轮的采用的就是预冷直接淬火没有这种现象呀

周建国 发表于 2008-9-3 17:22:54

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如果表面的硬度允许提高回火温度,那么可以再提高温度,也可以增加回火的次数。。。不明白的是为什么会出现磨不动的现象,是砂轮的硬度不对还是锋利程度有影响?

察哈尔汗 发表于 2008-9-3 17:39:09

不能升高淬火温度,可以提下回火温度、时间、次数,碳化物情况如何?
砂轮是不是变了(换了厂家),进刀量有无变化?
磨此工件之前磨的是何种工件,是不是之前磨过热前工件或其它材质的?

guidou_114 发表于 2008-9-4 09:04:47

是在更改了工艺之后,工人反映磨不动,描述的现象是砂轮在磨零件的时候,就好像砂轮被什么东西在表面涂了一层,是砂轮打滑。砂轮和原来的一样没有换过厂家。
提高回火温度,是否对表面硬度会有很大的影响?

喜欢上岸的鱼 发表于 2008-9-4 09:14:50

既然组织没有出现大的变化,建议采取2次低温回火的方法试下.

周建国 发表于 2008-9-4 11:17:06

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不知楼主检测的是试样还是实物解剖的。两者都做一下金相分析,也许就知道原因了。。个人觉得是回火不充分所致。
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