于热镦锻模具的热处理
我现在研究热镦锻模具的热处理工艺,我车间因镦压的模具原用3C2W8V,现改用HM1新材料,但未发挥出材料的最佳效果,车间因设备限制,只能是用箱式炉淬火回火,硬度:55-58HRC,用旧式固体氮化处理,(木碳:黄血盐:碳酸钠=6:3:1)氮化层深0.04--0.1mm,硬度1000HV,使用效果不理想,只能加工工件200-1000支模具就出现拉伤,我在考虑用中温碳氮共渗后再淬火,那位高手指点一二 模具工作温度有多高,拉伤原因,中温碳氮共渗后再淬火目的.回复 #2 调质 的帖子
根据我们在失效的模具打硬度的结果来看温度应在700左右,拉伤原因我们分析为1、模具表面氮化层太薄,只有0.1mm以下,2、材料太硬(加工发动机气门钢)材料原料硬度为35-45HRC,模具尺寸ф73X高73,有少少表面拉伤模具就报废,因气门外观要求特严格。部分位置不用加工只抛丸后就是成品尺寸,我设想中温碳氮共渗后再淬火氮化层能达到0.4mm以上,硬度达到1000HV,可以保证模具不被在300吨压力下镦压造形时拉伤,普通氮化我们委托辉光离子氮化(0.2mm/1000HV基体55HRC)、气体氮化(0.2mm/800HV基体55HRC)、液体氮化(0.1-0.15mm/1100HV基体55HRC)均未达到使用效果,现在只有自己探索了,请高手指点模具失效图片
请看我发表的信息给予帮助 试试TD处理,其表面硬度可去到HV3200,对于解决模具拉伤会有比较好的效果. 原帖由 如风 于 2007-3-27 22:56 发表 http://www.rechulibbs.com/images/common/back.gif根据我们在失效的模具打硬度的结果来看温度应在700左右,拉伤原因我们分析为1、模具表面氮化层太薄,只有0.1mm以下,2、材料太硬(加工发动机气门钢)材料原料硬度为35-45HRC,模具尺寸ф73X高73,有少少表面拉伤模具就报废,因气门 ...
请问如风是哪里人?在广东吗也许我们认识,我也曾和你从事同样的工作.该善表面处理是关键.用气体或离子氮化吧. 没看清你已用过了我说的方法,我看过资料介绍渗錋,但没试过,可以一试.
回复 #6 trainman 的帖子
我在广东,渗錋未试过但与某大学的教授试过渗钛,硬度达到4000HV深度0.2um基体为52HRC,但只镦压了一支就拉伤了 从提高红硬性角度考虑,改善淬火工艺,或考虑选热强度更高一些的RM2材料是否适合.[ 本帖最后由 调质 于 2007-3-29 01:27 编辑 ]
回复 #8 调质 的帖子
我的前辈试过硬质合金但效果不理想 可以用GW1钢结硬质合金作镶块,3Gr2W8V作基体,过盈热配, 看看这个 看看这个 还有 太简单了吧!什么介绍都没有!:o :o回复 #10 施悠悠 的帖子
能否具体点,因为我们每月要加工600多个品种,需用1500只不同类型的模具,你所述的方法是否适用小批量多品种的需求版主:为什么删掉我的帖子?
为什么删掉我的帖子?我讲得没道理吗?谁删的,系统要通知的。即或说的是错的,也不会删除。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-3-31 09:24 编辑 ] 老汤,你是不是散播了黄色反动的信息啊?:lol
回复 #3 happy1981 的帖子
不好意思我发错发方请版主给转到这里来了,我失求助在金属热处理(关于热镦锻模具的热处理)已转并且将两个主题进行了合并。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-3-31 23:10 编辑 ]
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