yhcyuan 发表于 2016-12-1 13:01:14

关于高频淬火残余应力问题

我们加工薄壁的圆环类零件,要求外表面高频淬火,零件φ130*φ120(内径)*60(高),40Cr表面要求1-1.6mm,硬度50HRC以上。

现在做出来后磨加工放一段时间后圆度变形较大,约0.03mm椭圆。是不是残余应力过大的缘故。应该怎么调整呢?

我们的设备是固定频率的,只能调整功率和线圈移动速度。

sweller 发表于 2016-12-1 15:07:54

这个壁厚变形3丝正常!

yhcyuan 发表于 2016-12-1 16:58:07

图纸要求不能超过2丝!!!

gydz 发表于 2016-12-1 19:29:05

淬火后,有低温回火么?
确定是淬火应力?

yhcyuan 发表于 2016-12-2 08:10:13

有的,5小时以上低温回火

默无伦次 发表于 2016-12-2 08:53:39

本帖最后由 默无伦次 于 2016-12-2 08:55 编辑

建议再多放一段时间验证,并记录时间,如果变形始终处于3丝的水平,那可以淬火加回火后就让它多放一段时间,待应力释放的差不多了变形也稳定了之后再磨加工。相当于时效了。
不过这样生产周期就拉的很长了。如果不能接受,那考虑回火温度适当再高一些,是否会有改善。

liwenbin39 发表于 2016-12-2 15:45:14

在磨削后,进行去应力回火,消除磨削应力

yhcyuan 发表于 2016-12-5 09:27:51

这些都做了,还是有2-3丝的变形,不知道降低功率和线圈移动速度会不会好点

满江红 发表于 2016-12-5 10:50:37

淬火后加一道深冷处理再磨削,磨削后再去应力回火试试。
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