关于高频淬火残余应力问题
我们加工薄壁的圆环类零件,要求外表面高频淬火,零件φ130*φ120(内径)*60(高),40Cr表面要求1-1.6mm,硬度50HRC以上。现在做出来后磨加工放一段时间后圆度变形较大,约0.03mm椭圆。是不是残余应力过大的缘故。应该怎么调整呢?
我们的设备是固定频率的,只能调整功率和线圈移动速度。 这个壁厚变形3丝正常!
图纸要求不能超过2丝!!! 淬火后,有低温回火么?
确定是淬火应力? 有的,5小时以上低温回火 本帖最后由 默无伦次 于 2016-12-2 08:55 编辑
建议再多放一段时间验证,并记录时间,如果变形始终处于3丝的水平,那可以淬火加回火后就让它多放一段时间,待应力释放的差不多了变形也稳定了之后再磨加工。相当于时效了。
不过这样生产周期就拉的很长了。如果不能接受,那考虑回火温度适当再高一些,是否会有改善。 在磨削后,进行去应力回火,消除磨削应力 这些都做了,还是有2-3丝的变形,不知道降低功率和线圈移动速度会不会好点 淬火后加一道深冷处理再磨削,磨削后再去应力回火试试。
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