mnms34 发表于 2016-12-19 08:20:19

轴承钢等温球化退火等温段作用探讨

本帖最后由 mnms34 于 2016-12-19 08:16 编辑

连续辊底式退火炉,退出来的轴承圈薄壁品种表层(指整框的表层)球化组织3级,内部球化组织2级;厚壁品种表层2级,内部1-2级(不合格)。
组织图片如下
      
                厚壁品种表层组织 <2级                              JB T1255-20142级标准图片

            厚壁品种内部组织 1级                                     JB T1255-20141级标准图片


炉前金相制的样,差了点,看组织,别看斑点。基本可以确定炉子欠热。因为炉子是连续退火炉,有十多只热电偶监测各段温度,不太可能都出问题,
为判断是哪段欠热,对欠热产品进行了二次退火。


这些产品经过同样炉况的二次退火,情况如下

               厚壁品种表层组织 3级                                    JB T1255-20143级标准图片

      厚壁品种内部 组织 3级 有片状组织

厚壁品种内部组织用1000×与国标比较如下
   
         厚壁品种内部 组织 3-2级 有片状组织   1000×         JB T1255-20143级标准图片

二次退火的情况是框内表层和内部的样品组织都达到了3级,但内部样品仍残留片状组织。
由于球化退火高温段(790℃)目的是半奥氏体化,分解大部分的片状珠光体,等温段(730℃)目的是分解高温段未分解珠光体,并且碳化物结晶为球状。炉子退出来的产品大部分为合格的球化组织,因此是否可以认为炉子的等温段欠热?请行家指正。


djh088 发表于 2016-12-19 10:52:23

你在炉时间多久?就是聪进炉但出炉的时间。

mnms34 发表于 2016-12-19 11:26:17

本帖最后由 mnms34 于 2016-12-19 11:30 编辑

保温温度和时间都没做调整,是原工艺,出现欠热前的退火组织都是3级正常组织。炉子的保温时间,即框料的运行速度是变频控制,没有问题。出问题的只能是温度。我试图通过二次退火的结果判断是高温段欠热还是等温段欠热,故有此问。

lfy5098 发表于 2016-12-20 10:53:32

第一次球退厚壁件有较多片状碳化物,只能说明第一阶段温度或时间不够

MYG 发表于 2016-12-20 20:12:48

有片状是不可以评为2级或3级的

5555 发表于 2016-12-20 20:25:58

有片状评1级或5级,2∽4级合格

wylwyl1 发表于 2016-12-21 06:46:29

你说的薄壁和厚壁的尺寸大约是多少?

mnms34 发表于 2016-12-21 08:56:36

本帖最后由 mnms34 于 2016-12-21 09:16 编辑

这是我自己的球化级别趋势的评估,意思是二次退火后,球化级别趋于正常,但片状组织仍存在,与标准图片矛盾,这就是困惑的地方。组织中有片状组织当然是不合格的。
厚壁的大约15mm,薄壁的小于10mm,每框重量约1吨上下。

补充一下:厚壁的轴承圈一般内孔小些,薄壁的圈内孔大些,成千上万的圈散堆在框里,内孔大的热传导效率会高些,因为热空气流通较好(炉内有风扇),反之则效率差些。按照普通台式炉,可以考虑保温时间不足,但辊底炉运行速度可靠性很高,每框出炉时间间隔没有变化,可以说保温时间不会变,只有考虑温度的变化。

小~啊傻 发表于 2016-12-21 09:51:18

mnms34 发表于 2016-12-19 11:26
保温温度和时间都没做调整,是原工艺,出现欠热前的退火组织都是3级正常组织。炉子的保温时间,即框料的运 ...

谁告诉你的这个歪理!

小~啊傻 发表于 2016-12-21 09:55:48

本帖最后由 小~啊傻 于 2016-12-21 09:58 编辑

mnms34 发表于 2016-12-21 08:56
这是我自己的球化级别趋势的评估,意思是二次退火后,球化级别趋于正常,但片状组织仍存在,与标准图片矛盾 ...

在球化退火中有效壁厚相差那么点可以忽略不计

既然分析的那么透彻说的条条是道的:dizzy:

zwl 发表于 2016-12-25 07:38:21

厚壁件加热时间、保温时间都要比薄壁件长,应该调整时间节拍。
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