gl9855 发表于 2007-3-31 15:10:39

45CrMnMo钢管淬火变形

我们在对45CrMnMo材质的钢管(外径:167壁厚:48长度:9600)进行中频感应淬火后,工件变形量非常大,先出炉三分之一左右为最大弯点,淬火温度控制在800--820度.还有,这种材料在740度左右加热冷却后,硬度怎么会达到HRC54左右呢?这种材质的调质工艺是什么?

man 发表于 2007-3-31 15:29:00

好好检查一下内孔是不是不正,用超声波测一下中间部位,淬火温度提高到900度左右,回火600度左右,工件运行速度也要控制,水的流量,水温等等,再有就是调整一下感应线圈与工件的同轴度.

gl9855 发表于 2007-3-31 17:29:41

中间壁厚差淬火前在3mm左右,淬火后弯点处壁厚差达到7mm,是什么原因造成的淬火变形呢?

man 发表于 2007-3-31 17:59:27

调整一下感应线圈与工件的同轴度,直线度之后看一下情况,应该会好很多,磨叨不误砍柴工的,如果是这个问题淬火变形的原因主要是加热不均与冷却不均(加热与冷却在同一个圆周上相差较大,产生应力造成0

ltw369258 发表于 2007-3-31 19:25:24

同意man的见解。

加热与冷却不均匀会导致马氏体转变的不同时性,这是淬火变形的主要原因。

crazybird 发表于 2007-5-7 10:30:35

变形还是应该从加热的均匀性和冷却的均匀性上下手
因为变形无非就是热变形和组织变形两种情况

QUENCH 发表于 2007-5-9 10:58:38

这个问题是复杂的技术难题。简单解释后一个问题,720度冷却,硬度高。原因,是温度没控制好,采用中频,我估计是1000赫,最低是500赫,无法控制好温度,原因在设备上。后一个问题,影响因素更多,冷却要缓一些,加热要慢一些,频率要低一些,这些只能是定性的方法。我认为,采用中频处理是有困难的。

调质 发表于 2007-5-9 11:35:51

工件长,也有可能是加热后自重弯曲的因素.

nianxin 发表于 2008-7-17 21:11:39

我们进行中频淬火也出现这种情况,内也涨大,通过机加控制尺寸进行控制内孔壁厚差,不知是否有更好的方法?另外请问你们是如何控制淬透层的?因水圈小孔经常被堵,压力不易控制。

chencos 发表于 2009-8-8 15:05:46

感应淬火本来就存在不稳定因素,还是管子整体都加热,然后淬火才会质量稳定,
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