我是江苏泰兴减速机厂的热处理工
我想这么高的要求你们在发黑前是要进行时效处理的,(低温回火后重新加热到100——150度保温5H—-15H) 楼主的变形问题找到原因了吗?很想知道结果如何?回复 22# 的帖子
最近很忙,还没有试验。等试验之后,再告诉大家结果。继续探讨…… 一.1μm的精度,测量时工件应当和测量装置共同恒温24小时以上,2小时太短。二.采用较低的淬火温度,工件淬火后必须经过冷处理。如能深冷处理效果更好。
三.回火2~3次,回火时间加长。
四.粗磨后,精磨前进行一次长时间时效处理。
五.精磨后,补充一次去除磨削应力的时效处理,时间可以稍短。
以上是制造高精度冲模的个人经验,或许对楼主有帮助。
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1、尺寸变化仅1um,要与以前做的进行对比分析,是否现在才出现这种现象。2、一般来说,氧化、磷化均会使精确要求的尺寸有一定变化,但变化量要在可接受的范围,这要研究具体的过程。
3、区分是测量误差还量奥氏体的变化影响,可将工具先进行冷处理,消除残奥,再加工后测量,然后氧化进行比较试验。但尺寸变化1um,本人认为并不大。 主要考虑一下是不是回火不充分,残奥转变不完全,建议回火之前做一部深冷处理.还有就是你的测量误差,发黑前与发黑后尽量测量一个工件是比较好的. 我觉得可能是磨削应力问题,一般磨削以后产生压应力,这个产品是不是要磨内孔的? 请教一下,如果发黑后外径尺寸小了0.01mm是怎么回事啊?!!!!!
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