关于氮化硬度不合格
我公司有两件42CrMo零件,氮化要求硬度500HV以上,两件同炉其中一件合格,一件不硬,工人反映在氮化过程中不硬的那件表面温度很高,有烧红的迹象,再返工,仍然不硬,请教原因.已经化验了材料,材料没错.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-15 21:57 编辑 ] 楼主使用的设备是什么?或者换一下检测载荷,采用1公斤。 看看是哪个钢厂生产的?有的小钢厂的产品各方面都合格,就是硬度上不去。 材料没问题,同批处理的,离子氮化炉,第一次干有一个烧红,打硬度不合格,再返工,干不硬了. 看一下金相吧,看了再分析原因 返工保温时间不宜过长,
严格控制温度,500-520℃
另外返工前分析一下温度超高原因,表面是否有弧光放电源?是否有孔未堵好? 离子氮化氮化有困难,采用气体氮化氮化精确。调质后的42CrMo表面到500HV10没问题。 第一次干的,红的那个孔是没堵好,但是第二次堵好再干,温度调的低了点,仍然不硬,还是稍微有点红,不过没第一次红的厉害。正常的不应该是红的吧。 颜色能发红温度肯定高了。可能是由于装在或是炉子的原因过流引起的吧,查清楚后返工时一定要避免。硬度不估计就是发红的原因。
不清楚基体组织如何,离子氮化的硬度很大程度上取决于基体材料。
另外,虽然硬度没有达到,氮化层应该是合格的吧,楼主应当把其他的检测结果也写出来。便于分析。
硬度要是差的不多,而层深和白亮层都没有问题,一般可以办理回用。 返工件温度一定不要高,
另外注意辉光厚度,目测大约4毫米左右! 是不是氮化打弧使工件温度过高,至使基体硬度下降氮化达不到要求。 如果有氮层,是温度高了,铁素体吸氮的能力下降,保证不了高的浓度,所以渗层硬度上不来 也许是没有调质好。 说说你的具体工艺,材质有没有预。处理 应该是由于没有屏蔽好导致工件温度过高,使其超过了调质的回火温度了,硬度应该不会太好了,直接返工氮化是没有意义的。我们家就是离子氮化,应该是这样的 我也是做离子氮化14年,这样的零件造成报废了,屏蔽没有做好气压也存在问题
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