请问各位我们生产电机轴的材料为42CrMo,以前880度淬火480回火后都有33HRC左右,最近不知道什么原因从新订了批材料,淬火后,未回火之前硬度只有30HRC左右,有的只有25HRC,材料分析含碳量0.41,含Cr量偏高,含P量也偏 ... 工件直径大了,你用的油淬,油温低,以前也未淬硬,根本原因是冷却不足.
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你的产品工件尺寸到底多大 ,是圆的还是方的,零件的淬透性是和其尺寸关系非常密切的。尺寸或截面较大的工件,淬透性就差,往往是表面淬透了,而心部还是原始组织状态,这样的话心部组织就没有变化。 我们给永年的紧固件热处理做淬火介质试验,加工温度850度,回火温度460度,淬火硬度57-63,回火到43,使用浓度1% 这个材料激光淬火后硬度能达到多少呢? 淬火后硬度低,是不是淬火冷却出了问题请检查淬火液,另外也要检查以下淬火和回火控温系统是否失灵 若是材料成分没有问题,那就是淬火出现了问题。如你所言加热温度到910保温时间又够得话,那么主要怀疑点就是冷却了。首先看一下工件的尺寸其次再看一下淬火油是否老化。采用预冷水淬油冷试试。:) 检测一下微量元素,是不是含铌,钒,钛或者其余的痕量元素 各位老师傅都说了这么多了,42CrMo加热到了900-910度晶粒不会粗大吗? 估计是材质出了问题,分析一下材质 其实前段时间我们也遇见过类似问题,也是这种材料,但是我们是高频硬度怎么也淬不上去,急死人啊,一批好多件呢
最终大胆调节参数和淬火液浓度之后硬度上去了,但是原因始终还是不明了
我觉得有位老先生说得对啊,跟材料的组织不均匀什么的关系肯定很大
我建议楼主不要按常规出牌,试验一些平时不怎么用的参数,淬火介质也可以调调
只要能干出合格的产品,金相也可以,就OK了,办法总比困难多
回复 50# koma0922 的帖子
高频淬火对材料组织是有一定的要求,表面脱碳对高频淬火硬度的影响也很大 多从淬火介质上考虑,检查淬火介质是否老化或污染或浓度等 建议用840~850淬水。HRC可达到55以上。再用580~600回火。硬度在HB300~340之间。(我们淬火长期使用河水。除了特殊小件淬油或介质。)[ 本帖最后由 elliott 于 2009-5-13 10:59 编辑 ]
42CrMo我也说说
我也说几句。我是搞破碎锤钢钎热处理的,42CrMo淬火我的工艺650度等温二小时,850保温四个半小时,出炉空冷一分钟淬水溶性介质,一般硬度HRC57--62.楼主的问题我怀疑保温不够或冷却不够。我的工件直径135--150.仅供参考。不正常。
42CrMo材料880淬火480回火33HRC这里好像有问题。恭喜下
原帖由 lixiongjin 于 2008-11-16 10:53 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif谢谢各位的建议,我们呢采取水淬油冷,预冷800左右,能满足客户要求,还比较满意。
呵呵,应该是840-850淬火,猜想的话,你的工件应该是尺寸较大的件,一般较大件都不敢水淬油冷,不过我们也做过40Cr的较大件,成功了。。。。
水中保温20秒上下,(工件温度在400度左右)快速入油至接近室温,呵呵。。。。也要靠经验啊。 1.同以前材料是否是同一厂家生产的?2.同以前材料进行以下端淬试验对比.3.同以前材料化学成分对比,(注意比较C、Cr、Mn、Mo元素)4.检查淬火冷速是否有变化。如果这些工作都做了,问题就解决了。 好象42CrMo的问题特别多呢,我们也碰到过,有没有专家可以整理一下。感觉42CrMo的淬透性应该很好的,但实际并不是如此。 国产料就这样,45号钢的含碳量:0.39-0.50都是合格的。1,将轴粗车一刀,也就是将轧钢、锻钢表面的脱碳层车去再淬火。2,加正火。有些锻造厂的正火不是保温时间不够就是温度偏低,或出炉后堆放在一起。3,水淬油冷。在水中的时间看你工件的大小来试,我们直径100长500轴4件一组水冷40s。已不裂为原则。4,用45-50度的热水(接进油的特性)。 油太稠了也不行啊。你的油是否用的时间太长了。加点柴油稀释一下。