关于渗氮组织问题
材料:SAE4340H 毛呸经过锻造处理机加工后经过真空淬火并低温回火处理,然后气体渗氮,渗氮温度520度,缓冷。
我所看到的检验员的检验结果写着8%的残余奥氏体。
试问:经过渗氮的零件可能会出现残余奥氏体吗? 铁素体吧!
残奥在520应该早就分解完了 我也感觉他的评定是错误的,但他解释分解不完,会残留一部分下来。不知怎么的,我们工程师检验的也有,我也不能说他们,毕竟我也是新手。请问:在500度以上的确能分解完吗? 原帖由 hing129 于 2008-11-18 16:30 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
材料:SAE4340H 毛呸经过锻造处理
机加工后经过真空淬火并低温回火处理,然后气体渗氮,渗氮温度520度,缓冷。
我所看到的检验员的检验结果写着8%的残余奥氏体。
试问:经过渗氮的零件可能会出现残余奥氏体 ...
搂主,你的工艺中“真空淬火并低温回火处理”好像有点问题,一般后续采用氮化件都需要高温回火才对。
而且,4340经过520度氮化(一般氮化保温时间很长,〉10小时)残余奥氏体怎么会还有?
材料的预先热处理
低碳钢、低碳合金钢一般经过正火处理,中碳钢、中碳合金钢要调质处理。预先热处理的要求见国家标准。渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。低温回火是不合理的。渗氮后有残余A不对,应该是铁素体。 4楼说的对,,氮化件,,多半都是调质的,,低温回火??楼主可以说说你的其他检验项目,,你说有铁素体我还相信些!! 我们淬火后低温回火是为了磨一小孔,之后渗氮的。请问我们渗氮后表面0.05处硬度总是在下限(670-680HK200g)是怎么回事?有什么办法可以再提高吗?
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