工频工艺探索
我公司工频处理直径为165mm,壁厚43mm的空心管,管长度为9000mm,处理方式为连续感应加热淬火,加热温度为850度,回火650度,化学成分:C0.46,Si0.22,Mn0.94,S0.023,P0.018,Cr0.85,Mo0.17;热处理后取样部位在1/2壁厚处,力学性能要求:抗拉强度>980MPa,冲击功>54J,但是处理出来后冲击功在40J左右,问题急需解决,望各位高手敕教!!!
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强度与组织如何?冲击功的缺口是什么样的?淬火温度有点偏低。 你使用的什么冷却介质感觉不是油冷却 强度在1000MPa左右组织为回火索氏体,偶尔也有回火贝氏体组织
晶粒度在7——9级
淬火介质是用水 啊
版主
你等级好高啊 缺口是V型缺口
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-24 09:41 编辑 ] 原帖由 braw868251 于 2007-4-12 21:07 发表 http://www.rechulibbs.com/images/common/back.gif
强度在1000MPa左右
组织为回火索氏体,偶尔也有回火贝氏体组织
晶粒度在7——9级
淬火介质是用水
有上贝氏体吧?是否还有其它组织存在? 建议:淬火温度提高10-20度,加热时间是否够长。要不就改盐水冷。 我们用的是喷水冷却,冷却烈度足够了,因为已经出现淬裂现象 无上贝氏体组织,有下贝氏体, 材料是合金钢冷却介质不可以过快的冷却速度,容易开裂。建议使用淬火油冷却,回火温度提高到680温度,你看看冲击强度就会达到技术要求。同时抗拉强度也可以达到技术要求。 工频加热时的速度降低,从而提高加热温度,淬火时水温不要过低,压力调整合适应该问题不大的 同意12楼的看法,同时提高淬火温度,也可以考虑选择双液冷却
回复 #6 braw868251 的帖子
V型缺口还要这么高的冲击功啊。1)J?2)采用什么方法回的呢?把加工前小试样用原温度回一次试试[ 本帖最后由 linboyou 于 2007-4-15 22:44 编辑 ] 工频淬火的硬化层深是多少?取样位置位于硬化层还是过渡层? 楼主应该是处理的钻铤,处理要求很高,对原始材料也提出了很高的要求,一般国内就那么两三家钢厂才勉强合格,和国外材料没法比,只对热处理提要求很过分呀,不过这是一个技术难题,在国内还没有哪个厂家彻底解决,希望大家多题宝贵意见,不过现在用中频处理的较多 在有就是喷液淬火用双液和油好实现吗?我会再开一个专门讨论 呵呵,石油钻杆的热处理技术员吧
65孔的165管料!:loveliness:
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