齿轮渗碳内孔胀大
我司帮外加工齿轮渗碳淬火,齿轮直径426内孔135mm高度100,角锥齿轮外径420.内孔115mm高100mm,材料20crCrmnti,要求有效硬化层1.2-1.6渗碳8.5h碳势1.15扩散4h,0.8碳势,降温至840保温2h淬火多用炉快搅拌,结果内孔胀大0.2-0.6mm不等,客户反应内孔磨不出,哪位大师有这方面经验或者好的解决方法?变形问题,是热处理中避免不了的。但提前预防,讲变形控制更均匀,变形量更小,一直是热处理工作者的重要工作内容之一。
你的问题应该可以理解为两个问题:
1、目前变形超差的,如何补救的问题?
2、长期干,如何减少今天这种变形超差和不均匀程度?
针对1、既然是齿轮,中心孔的加工尺寸是用于安装在轴上工作的,作为热处理厂的技术员,肯定无法自己解决,唯一能做的只能是仔细地测量,做好记录,并收集整理好热处理过程的每一环节。同时,与客户(尤其是设计师们沟通),在内孔变大的情况下,如何满足齿轮的安装即可;
针对2、导致最终热处理变形首先与最终热处理环节有关,需想方设法控制外,更多的,需从前道工序就开始控制。因变形控制思路相对话长,若你在江苏镇江一带,请电话联系我吧。(18352859152,孙工) 缩孔处理以后表面快速加热淬火。 cnszgong 发表于 2017-7-1 18:16 static/image/common/back.gif
缩孔处理以后表面快速加热淬火。
内孔单独加热后,是缩了,但是客户反应磨齿部分磨不出,椭圆度有的较大,反应到齿部了,能有多用炉返修吗?
您怎样做的缩孔处理?
Consulting 发表于 2017-7-2 10:50 static/image/common/back.gif
您怎样做的缩孔处理?
内孔感应淬火啊,缩了0.4-0.6mm
不行采用内孔刷镀的方法修复吧。
热处理前根据零件的变形规律,多留些加工余量。 热前留的余量不够,机加工肯定有问题啊,注意冷热加工配合
西渡高速钢 发表于 2017-7-3 09:51
变形问题,是热处理中避免不了的。但提前预防,讲变形控制更均匀,变形量更小,一直是热处理工作者的重要工 ...
孙工言之有理,本人洗耳恭听,确实,热处理是一门深奥的学问,有时激烈争辩,有时娓娓道来。 让我们徜徉热处理论坛,有时娓娓而述,有时谦谦举杯,有时激烈争辩。 畅胸亮怀,积极交流,攻坚克难,共同进步。 楼主最终结果怎样?告诉大家,以便大家都有收获!
Consulting 发表于 2017-7-7 15:27
楼主最终结果怎样?告诉大家,以便大家都有收获!
对于单个零件来说,内孔胀大不一定要缩孔处理,可以采用配轴的方式处理这个问题(轴的直径可以“加大”)。 怎么没有提供齿轮的装载方式呢?外圆400多,属于很大的齿轮,一般来说只能平装。 淬火介质也很关键! 都跑偏题了,热处理变形量控制不好。要在我们公司,那说明技术不到位。 如再无心部金相组织的要求的情况下,不能用770左右淬火吗?
还有为什么要快搅拌?
前期是不是可以考虑去应力回火?
还有很多.........不多说了
也可以在820度淬火,减少畸变,淬火组织可能差细。 一般壁厚大,长度大,内孔中间变形更大,中间比两边大0.2-0.3。我们有过孔变大0.3-0.35的,后来送另一家淬火,变形减少0.1-0.15,废了5%。淬火液的流动很重要,冷却速度的均匀要控制。当然,磨孔余量也要加大点,才能确保质量, 渗碳后不要降温直接淬火,内孔会收缩。
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