如何改进工艺,缩小40Cr轴部表面与心部硬度差距。
本帖最后由 0炉火纯青0 于 2017-7-12 11:07 编辑连续推杆炉,零件为转向节,材料40Cr,直径50,860保温120分钟,淬火介质6%PAG淬火液(工件从炉内到冷却介质的时间小于15秒,介质温度35度左右),630回150分钟。检测位置轴部,剖开后打硬度,表面HRC29,几何心部只有HRC20-21。期间也做过调整淬火温度,增加保温时间(最多加到200分钟),但是表面与心部硬度差距始终在9个左右。求各位老师出出主意。 对于冷却优化一下,增加冷却强度。 本帖最后由 热处理老马 于 2017-7-9 09:21 编辑
你有多少活儿?干脆发给我们来干吧,你介质不行,PAG做不到这个硬度的。我们做的42CRMO高强度螺栓,M72----M56的,回火后表面HRC44,心部HRC39,通过国家权威机构验收,并已经量产2年了。你的40CR,直径50,我们毫无压力给你做了,我们做的最大的就是风电主轴,直径750,有效淬硬层深度可以达到100毫米以上,因为国家验收是在深度90毫米处取样的。我们给苏钢做的48MNV调质钢,直径110---130,表面心部硬度差在2HRC以内。你真正有需求给我联系就行. 热处理老马 发表于 2017-7-9 09:16 static/image/common/back.gif
你有多少活儿?干脆发给我们来干吧,你介质不行,PAG做不到这个硬度的。我们做的42CRMO高强度螺栓,M72-- ...
有效淬硬层指的是全马氏体,90%马氏体,还是半马氏体吗?
一盘装炉量多,冷却不好,减少试试。 感觉你的150秒太长了,两分半,如果是天车的话都跑多远了,厂房那么大? 表面和芯部金相先看一下 40Cr的材料,直径50mm,采用PAG淬火,不容易做!直径用盐水淬得了! 花神 发表于 2017-7-11 18:29
感觉你的150秒太长了,两分半,如果是天车的话都跑多远了,厂房那么大?
对不起,多打了一个0,是15秒。 黄华山 发表于 2017-7-11 08:09
一盘装炉量多,冷却不好,减少试试。
本来一盘20件,我直接减到4件做实验,没效果。 guowen85 发表于 2017-7-12 11:44
40Cr的材料,直径50mm,采用PAG淬火,不容易做!直径用盐水淬得了!
用盐水?NaCL?我们这方面还没有经验。淬火容易开裂不?浓度多少合适?如何测定?求老师指点一下, 0炉火纯青0 发表于 2017-7-12 14:01
用盐水?NaCL?我们这方面还没有经验。淬火容易开裂不?浓度多少合适?如何测定?求老师指点一下,
氯化钠8-10%,压空搅拌,800--820度水淬油冷,加热时间较碳钢长。形状简单者可直接水冷 用水试试,看看效果,切检看金相 0炉火纯青0 发表于 2017-7-12 14:01
用盐水?NaCL?我们这方面还没有经验。淬火容易开裂不?浓度多少合适?如何测定?求老师指点一下,
加热到860 降温到830附近,直接淬入盐水中。这么大的直径,不容易裂!如果存在尖角或者薄壁之类的,得注意入水时的先后顺序。不要冷透就行! 40CR的分级升温,温度不要太高850度左右就可以,保温1个小时就可以了,溶液浓度控制在3%左右或者用自来水(自来水变形量较大)裂的可能性不大,搅拌,待出水工件温度手可以试摸可以了 oliver 发表于 2017-7-12 11:07
表面和芯部金相先看一下
金相5级,按照GB/T13320.主要是条块状铁素体。偶尔还有贝氏体。 花神 发表于 2017-7-12 18:20
氯化钠8-10%,压空搅拌,800--820度水淬油冷,加热时间较碳钢长。形状简单者可直接水冷
谢谢老师,我们的炉子是这样的,自动推杆炉。冷却貌似大的改动做不了。两台炉子间距离太小。 设备影响不大,重点是在你工艺过程及冷却过程 0炉火纯青0 发表于 2017-7-13 20:35
金相5级,按照GB/T13320.主要是条块状铁素体。偶尔还有贝氏体。
是想从金相照片寻找 “表面HRC29,几何心部HRC20-21” 的原因,减少猜测,假设可能原因的时间。 0炉火纯青0 发表于 2017-7-13 20:46
谢谢老师,我们的炉子是这样的,自动推杆炉。冷却貌似大的改动做不了。两台炉子间距离太小。
你这种炉子我们没用过,我用的多是盐浴炉。从多年的经验来看,Φ50的40Cr要想心部和表面差不多,水淬是首选,效率相对较高,质量还能保证。至于其他办法只能根据自有的具体情况来摸索了。
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