65MN热处理出现30%回火脆性
本帖最后由 nianzix 于 2017-8-21 14:46 编辑首先上料,网带炉上摆放整齐,加热有三个区域,这款剪刀加热时间90分钟,掉到油槽里面淬火,再经过输送带到回火炉里面大概时候是100分钟,出来还要经过水冷,这样工件就出来了工件。
淬火温度850回火温度320。
现在要求的硬度是 HRC52 , 通过上面的热处理工艺做出来的硬度是合格的,但是 里面有70%是韧性好的,可以30度弯曲,有30%是非常脆的,大概10度就能导致折断,如图。
化学元素和 夹杂都做了检测, 如图,化学元素跟质保书符合。
现在想请教下各位大侠,有什么工艺改善,既要达到这个硬度要求,又能避免30%出现这样的脆性。如能解决,必有重谢。
工艺有点问题,零件不算很厚,加热温度可以再往下降,830~835即可,保温时间也过长(不知道你摆几层),回火时间可适当再延长一点。 金相做一下,你的炉子有风扇吗 个人认为产品过烧,所以脆断 失效零件的分析报告,端口检验都没有,你让各位专家巧妇难为无米之炊啊:) 用等温淬火会好的。你的硬度又不是要求的很高 eagleskying 发表于 2017-8-23 08:56
失效零件的分析报告,端口检验都没有,你让各位专家巧妇难为无米之炊啊
寄一件我帮忙看看,断裂的 团溪锰矿 发表于 2017-8-23 10:09
寄一件我帮忙看看,断裂的
专家,我是路人甲,只是给楼主提建议。零件分析需要找楼主,谢谢 请问一下,产品最终的硬度是多少?断裂的和没断裂的,硬度分别是多少? eagleskying 发表于 2017-8-23 08:56
失效零件的分析报告,端口检验都没有,你让各位专家巧妇难为无米之炊啊
这个还用做断口分析吗? liwenbin39 发表于 2017-8-24 08:42
这个还用做断口分析吗?
不分析的话怎么知道失效模式和根本原因,没有根本原因怎么去改进 eagleskying 发表于 2017-8-24 09:11
不分析的话怎么知道失效模式和根本原因,没有根本原因怎么去改进
30%的产品韧性不足,说明工艺参数设置存在一定的缺失,修改工艺参数,就可以解决了 如果需要与我联系13964068034 liwenbin39 发表于 2017-8-24 10:03
30%的产品韧性不足,说明工艺参数设置存在一定的缺失,修改工艺参数,就可以解决了
祝您成功,希望一切顺利 贝氏体淬火能解决,就是相比贵了好多。 硬度要求是52HRC以上还是左右,要是以上的话把回火温度调到200摄氏度,回火时间延长。要是左右的话,等温淬火吧,出来低回。 断裂原因有多方面的,比如你炉子内气氛,淬火时间、温度。还有淬火油的特性。你的这个问题好解决,先弄清以上几大要素,自然就解决了。
淬火用850℃,推荐是830±20℃,你这算是取上限。
因为要求HRC52,淬火830的话,降低一些回火温度也可以达到。
而且回火后用水淬,65Mn水淬本来就有开裂倾向,个人建议可以空冷或低温油冷。
至于为什么会30%断裂,有可能是一开始的回火冷却液温度低,导致细微裂纹。
后续工件入水后提高了冷却液温度,减小了开裂倾向。
反正65Mn用水冷感觉蛮冒险的,一定要水冷的话,工艺要细致制定才行。
个人拙见,恳请指教! 对不合格件与合格件做金相组织对比分析,再进一步判断工艺过程中问题出在何处。
我认为是过热产品。所以断裂
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