鸽子王019 发表于 2017-12-9 10:31:41

20Cr材料CN共渗后浅表面层部分区域出现大量铁素体

本帖最后由 鸽子王019 于 2017-12-9 10:43 编辑

       一小零件外径最大处36mm,内径最小处28mm,CN共渗工艺840℃90min800℃淬火,碳势0.75%,结果外表面凸出之处离表面大概0.3mm到0.9mm之间有大量的大块状的铁素体,其他部位没这么严重,而内表面却无此现象。请教是什么缘故?

鑫润 发表于 2017-12-15 14:05:17

淬火转移时间过长,签定完毕

鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40:31

割的缺口做了金相试样

团溪锰矿 发表于 2017-12-14 11:41:21

淬火温度低啦,提高淬火温度

鸽子王019 发表于 2017-12-14 16:02:37

团溪锰矿 发表于 2017-12-14 11:41
淬火温度低啦,提高淬火温度

如果淬火温度低啦,内表面没这种现象怎么解释呢?愿闻其详,先谢过了!

小蚂蚁2155 发表于 2017-12-14 20:55:16

从图片看铁素体是未溶铁素体,你淬火温度太低了。氮的溶入降低了你的临界点。对于你疑惑的外表面有而内表面没有,是因为外表面是突出处,在淬火转移过程中冷的快,温度降的多了

小蚂蚁2155 发表于 2017-12-14 20:59:26

鸽子王019 发表于 2017-12-14 16:02
如果淬火温度低啦,内表面没这种现象怎么解释呢?愿闻其详,先谢过了!

图片看是未溶铁素体,你淬火温度低了。氮的渗人降低了临界点,你外表面有内表面没有是因为外面是凸出处,淬火转移过程冷的快,淬火温度降的低了。

小虎 发表于 2017-12-15 07:40:29

此零件毛坯件是锻件吗?

鸽子王019 发表于 2017-12-16 08:11:55

小虎 发表于 2017-12-15 07:40
此零件毛坯件是锻件吗?

不是锻件,是管料。但我也在考虑是淬火之前的原材料问题。

鸽子王019 发表于 2017-12-16 08:13:35

鑫润 发表于 2017-12-15 14:05
淬火转移时间过长,签定完毕

应该不是淬火转移时间过长的缘故,是多用炉淬的。

宜秀相工 发表于 2017-12-16 09:27:44

淬火温度低,
淬火转移时间过长:lol

wya-8 发表于 2017-12-17 10:44:03

鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40
割的缺口做了金相试样

1.改变工艺条件使零件表面适当增加氮、碳浓度试试;
2.零件平放割的试样做过金相吗?
3.做个垂直断面(与轴线平行断面)看看内外表面渗层?

wya-8 发表于 2017-12-17 10:47:11

鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40
割的缺口做了金相试样

1.改变工艺条件使零件表面适当增加氮、碳浓度试试;
2.零件平放割的试样做过金相吗?
3.做个垂直断面(与轴线平行断面)看看内外表面渗层如何?

wya-8 发表于 2017-12-17 13:04:38

鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40
割的缺口做了金相试样

问题没有解决前多做一些工作,如与共渗前金相组织比较一下。

wya-8 发表于 2017-12-17 13:05:38

鸽子王019 发表于 2017-12-14 08:40
割的缺口做了金相试样

问题没有解决前多做一些工作,如与共渗前,金相组织比较一下。

小虎 发表于 2017-12-17 18:20:14

鸽子王019 发表于 2017-12-16 08:11
不是锻件,是管料。但我也在考虑是淬火之前的原材料问题。

是的,查查原材料,我遇到过类似的问题,后来查下来是原材料本身脱碳造成的。

鸽子王019 发表于 2017-12-21 15:15:41

小虎 发表于 2017-12-17 18:20
是的,查查原材料,我遇到过类似的问题,后来查下来是原材料本身脱碳造成的。

又抽了一件样品,心部组织是这样的。

resoy 发表于 2017-12-22 09:06:07

你有没有检查过原材料啊,可能原材料表面贫碳

鸽子王019 发表于 2017-12-23 08:38:20

resoy 发表于 2017-12-22 09:06
你有没有检查过原材料啊,可能原材料表面贫碳

这不应该是表面的问题。原材料没查,因为每一批的情况是不同的。而当时那一批是淬火后抽检时发现的。

热处理胡工 发表于 2018-4-23 09:26:57

淬火转移时间过长,产品靠近中炉门。跑温
页: [1] 2
查看完整版本: 20Cr材料CN共渗后浅表面层部分区域出现大量铁素体