什么原因导致的
本帖最后由 热处理胡工 于 2018-6-20 16:15 编辑材料20CRMO(连杆) 渗碳淬火 大孔硬度在380左右 小孔硬度在730左右。外加工,别人说是淬火油液位不足导致的,是这样吗?还有没有别的因素呢
图1为大孔表面............. 连杆外观!!!!!!!!!!!!! 心部组织没淬上火啊。心部组织是正火后的组织遗留,还有魏氏组织不知道是冷却时产生的还是正火时本来就有没有消除。 随炉再淬一次火就知道了 你这个遇到过类似的,你要检查热处理工艺,是不是加热温度不对或者保温不足,还有没有做过正火吧!
是铸件吗 淬火温度偏低,冷却不足 装料怎么装的,是不是有根棒从大孔里串挂的? aaron01 发表于 2018-6-22 18:27
装料怎么装的,是不是有根棒从大孔里串挂的?
对的,就是穿大孔,外加工回来的渗碳淬火 热处理胡工 发表于 2018-6-22 19:55
对的,就是穿大孔,外加工回来的渗碳淬火
高工, 有没有可能是在转移到淬火室的时候时间过长导致的? 图1为大孔表面!........ 硬度只有380左右 大孔里串的那根棒影响了冷却,可能也影响了渗碳。 淬火过程中为了防止变形,是不是在俩个孔之间加上了工装,由于孔径的不同, 造成了俩孔的冷却速度不用。
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