20CrMnMo钢球化退火工艺
20CrMnMo齿轮毛坯,球化退火后硬度要求:小于HB135;原工艺温度790度保温9小时,等温690度11小时,400-500度出炉,出炉后硬度偏高HB140-150。硬度偏高后,改为790度保温5小时,等温690度5小时,往复两次后,再降为400-500度出炉,硬度为HB137-148,硬度还是偏高;求大师指点采用什么工艺球化退火硬度小于HB135,谢谢加热至940度,保温投烧(按你炉子功率自己决定)。降温至880度,(主要是防止工装变形严重,造成设备故障),及时转移至500度左右的炉内,保证炉温在680~700度,保温不低于8小时。也可以12小时根据工件大小,密集程度(这2台,炉子必须带风扇,并且有甲醇保护或者N2保护)。然后降温至300度以下,估计硬度在120HB一下,组织应该符合你的要求。务必控制好氧化皮。 原材硬度多少啊,原材尽量轧制后缓冷,650以上入坑 zxhboy 发表于 2019-5-22 10:50
原材硬度多少啊,原材尽量轧制后缓冷,650以上入坑
原材是棒料,下料后中频加热,热压成型硬度为HB165-190 降低冷速会不会好些~! dgq20118818 发表于 2019-5-22 11:40
降低冷速会不会好些~!
采用井式退火炉,装炉量月3.5-4吨,整个过程均是随炉冷却至400-500度,出炉后在料框中冷至室温的 天空木易 发表于 2019-5-22 13:26
采用井式退火炉,装炉量月3.5-4吨,整个过程均是随炉冷却至400-500度,出炉后在料框中冷至室温的
采用井式退火炉,装炉量约3.5-4吨,整个过程均是随炉冷却至400-500度,出炉后在料框中冷至室温的
降低冷速,出炉在350度以下出炉 zhu123456 发表于 2019-5-22 15:44
降低冷速,出炉在350度以下出炉
300度出炉,试过,但组织不好,有贝氏体组织 如何仅仅要求硬度,那就利用余温,(风冷哟,夏季加水雾冷)是锻造的工件,快速降温至700度左右,进入到带风扇的温度在650度左右的炉子中,(保证均温温度700度左右)保温时间不一低于10小时,自己根据工件确定吧,随炉降温至300度以下出炉,硬度在HB130一下没问题。重点;防氧化、均温、风扇 、保护气, 细节决定成败 产品要求球化退火后,球化级别要达到6级以上,后续采用冷挤压齿面成型。加热940度温度有点过高,球化率不能合格 我这跟你的情况一样,要求小于HB135,做出来就140左右,球化组织6级。:Q:Q hy0808hy 发表于 2019-5-24 11:34
我这跟你的情况一样,要求小于HB135,做出来就140左右,球化组织6级。
请问:贵公司采用的是什么工艺 把球化等温温度提高到720℃应该就OK了 djh088 发表于 2019-5-26 07:48
把球化等温温度提高到720℃应该就OK了
好的,试一试,谢谢
500以下不出炉控制温度炉冷会不会有一些效果
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