20CrMnTiH材质冷挤加工后渗碳淬回火马氏体组织粗大
20CrMnTiH材质冷挤加工后渗碳淬回火马氏体组织粗大工艺路线:下料--退火--冷挤压--正火--渗碳淬回火
现在渗碳淬回火后表面和心部马氏体组织粗大,现采用二次淬火工艺,主要讨论问题出在个工序?讨论更合理工艺,更节能的工艺 ①是球化退火吗?
②请告诉一下渗碳(设备)工艺好吗? 1、渗碳后降温+重新加热淬火,设备无法实现
2、等温正火,无该设备,且氧化皮太厚
3、二次渗碳淬火,成本太高,
有没有更好更合理的方案,请大神帮忙
挤压后的正火是您自己做的还是外协,有控制不?
鑫润 发表于 2020-8-6 12:51
挤压后的正火是您自己做的还是外协,有控制不?
自己做的,有没有好的控制方法 渗碳工艺怎么样?是否温度高,时间长? wya-8 发表于 2020-8-5 06:07
①是球化退火吗?
②请告诉一下渗碳(设备)工艺好吗?
冷挤村前是球化退火,渗碳采用网带渗碳炉和推杆渗碳炉:强渗930,碳势1.15 ,扩散:930 碳势:0.85 淬火:860度
wangzeshi 发表于 2020-8-8 07:49
冷挤压直接渗碳淬火不行吗?因为,晶粒度是随着加热时间和温度的加大而粗大。你相当于延长一倍的时间。所以 ...
直接淬火组织不好,我找了一下相关的论文和文章说是和冷挤变形有关系 本帖最后由 wya-8 于 2020-8-11 09:42 编辑
dgq20118818 发表于 2020-8-10 12:25
冷挤村前是球化退火,渗碳采用网带渗碳炉和推杆渗碳炉:强渗930,碳势1.15 ,扩散:930 碳势:0.85 淬火 ...
淬火:860度。淬火温度可降低840--820℃。
建议:扩散段 930 碳势:0.80(实际零件表面碳势:≥0.85)
增加甲醇量+空气 ,可降低淬火温度。
供参考
wya-8 发表于 2020-8-11 09:39
淬火:860度。淬火温度可降低840--820℃。
建议:扩散段 930 碳势:0.80(实际零件表面碳势:≥0.85 ...
好的,谢谢,我再试试,我现在试了等温正火,大的产品等温正火也不行 只有通过高温等温正火,才会改善! 先检查一下正火后金相组织。 这个有没有查出来最终的原因了?
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