淬火不上硬度
托辊网带炉淬火后硬度很低工件:45钢加长螺栓 M24-M36
冷却介质:水基淬火液
下面这些都尝试过
淬火温度800℃—860℃
网带速度80分钟—100分钟
冷却介质水温32℃-38℃
介质浓度加高降低都试过
无法提高硬度
化学成分没问题在别的炉调质淬火效果很好
排除冷却介质的话和炉子有关系吗
不清楚实际工况。可能出现的问题:1.工件冷速较慢。2.工件表面氧化脱碳。 有没有可能是网带炉出炉淬火的那个温度区实际温度较低,我以前做45钢的实际淬火温度在830~850℃。 炉子温度不可能差别太大,淬火介质冷速慢了 个人觉得淬火前检查一下螺栓的金相组织,看看是否存在表面脱碳的可能! 你用的P类有机水介质吧,淬火硬度低是常见问题,你要是用无机淬火液,这螺栓淬火硬度应该在HRC55以上,, 应该是淬火介质冷却速度不够。 热处理老马 发表于 2022-9-24 20:51
你用的P类有机水介质吧,淬火硬度低是常见问题,你要是用无机淬火液,这螺栓淬火硬度应该在HRC55以上,,
淬火液一直用着没问题以前都是淬硬到50-58左右 不上硬度是突然出现的 一开始以为材料问题 拿到别的调质厂淬火硬度在55左右
由于淬火液用了一年半觉得是冷速不够就从新配槽结果还是不上硬度 yansikeji 发表于 2022-9-23 08:28
不清楚实际工况。可能出现的问题:1.工件冷速较慢。2.工件表面氧化脱碳。
刚开始以为水槽杂质多影响冷速 又从新配槽液
结果还是不行 由于炉子里有几根辐射管破裂导致工件表面有氧化破裂的辐射管会影响工件脱碳吗 加装搅拌装置没有。 另外检测炉温是否正常 zhonghe 发表于 2022-9-25 20:06
淬火液一直用着没问题以前都是淬硬到50-58左右 不上硬度是突然出现的 一开始以为材料问题 拿到 ...
这个有机介质寿中正寝,你添加新的也不能用了。。。。 具体情况具体对待,找到问题症结。。。。 看一看是不是表面脱碳 据我的经验估计,可能是实际淬火温度低导致的,提高网带速度,加热温度尽量就高不就低 辐射管破裂,影响加热的均匀性。但这个可能不是影响工件淬火硬度的主要原因。你测试螺栓硬度是测试表面硬度,还是表面心部都测?
1.如果是测试表面硬度,稍微打磨深一点看看,如果深点硬度上来了,则是表面氧化脱碳。如果深度在1-2毫米还打不上硬度,就是淬火有问题了。
2.最好是切断打心部到表面的硬度,这样比较准确。照说你这个直径的45钢工件,在网带炉淬火确实有难度,水基淬火会好些。
3.如果材料没问题,加热温度也差不多,就看工件摆放会不会过厚,应该是单排的。辐射管破裂也有影响,最大问题还是在淬火介质,淬火液换新的不一定就没有问题。
4.另外还有一个办法甄别,有其他合金钢材质的废料丢两个一起加热淬出来看和常规的有什么差别,你就很容易分析到问题在哪里了。 人机料法环,逐一排除;淬火奥氏体化温度、保温时间、入液温度、冷却时间、介质浓度、介质温度、介质搅拌程度、终冷温度…………逐一排查 工艺没问题,看看螺栓淬火时的冷却速度吧 1、炉温SAT、TUS是否满足要求,零件是否达到指定的淬火温度;
2、装炉量是否过大;
3、工件表面氧化脱碳;
4、更换淬火液,而非新添加 测一下水流速,,流速低了不行 工件表面1m/s应该就行 问题解决了吗,楼主找到原因了吗?
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