lp7049 发表于 2008-12-20 17:40:24

齿轮淬火变形问题

一摩托车主动齿,模数1.75,17齿,高21,内孔ø20,最小壁厚2.2mm,要求渗碳层0.3-0.5,马氏体及残奥1-4级,心部铁素体1-3级,碳化物1-4级合格,由于在渗碳时,技术员采用了850℃、1.0%碳势碳氮共渗(多用炉、分级油)直接淬火,并且将NH3流量设定大了,造成淬火后渗层残奥达到5级,其他各项指标合格,变形也合格。返修采用860℃,0.8%碳势保温40分钟淬火,金相组织合格,但检查发现齿形压力角变负多了(一般正常情况下变5μ,现在达到10μ),并且内孔收缩厉害。请问各位老师,该采用何种淬火工艺返修才能使得变形尽可能小(当然得保证组织合格)?

周建国 发表于 2008-12-21 15:10:05

回复 1# lp7049 的帖子

如果是5级的残余奥氏体级别可以通过适当提高回火温度并延长回火时间,可以达到4级以内得到组织。如需重新加热淬火必须注意再适当降低淬火温度(如800---820度)并尽量降低搅拌的烈度。

lp7049 发表于 2008-12-21 15:36:07

回复 2# 周建国 的帖子

当采用860度重新淬火,马氏体及残奥为2级,铁素体1级,就是变形偏大,提高回火温度回火的问题还没试过,谢谢提醒,我去检测一下现在的硬度,做个试验看看能不能行!要求硬度78-83HRA

jiangzhen 发表于 2008-12-21 19:27:26

江震的回复

1.齿轮中心孔穿¢18的实心圆材。返工淬火,温度用830℃,碳势0.80%,时间1.5小时。
2.试试用-30℃保温3小时+170℃保温2小时工艺,看看残A能不能下来1~2级。
3.校正你的温控仪,碳控仪设定的氧势值是否合理。

lp7049 发表于 2008-12-22 19:56:58

回复 4# jiangzhen 的帖子

谢谢哈,不过我没有冷处理条件,温控仪及碳控仪应该没问题,主要是碳氮共渗时NH3流量设定不合理,860度重淬火,组织就很好了,就是变形问题。

0836449 发表于 2008-12-23 13:16:58

PRESS QUENCHING (壓淬)

rjlyjh 发表于 2008-12-23 19:58:04

你的主动齿只有报废了。
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