42CrMo调质后打硬度合格,机加后硬度不合格,为什么?
调质后打硬度合格280--320HB,机加后打硬度230-260HB。机加后硬度偏低?请问原因是什么?同一炉5根,4根正常,一根出现这个问题,是什么原因?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-29 18:28 编辑 ] 一定厚度的42CrMo钢零件在淬火后从表层到心部的硬度自然会是由高到底,着可以通过解剖实体或试样来验证.在高温回火后,硬度差会得到改善但不能完全消除,即:调质后的零件表层硬度是高于内部的,那么在车加工后硬度偏低就是应该的了.
既然材料一定,淬透性一定,出现这样的现象,可以从工艺上考虑得到解决,主要是考虑淬火时如何减小内外硬度落差就可以了.比如工艺参数\装炉方式\淬火介质等.
论坛中关于42CrMo钢的讨论很多,你可以查查.
[ 本帖最后由 东南西北 于 2009-1-29 14:28 编辑 ] 淬火加热时摆放的位置是否存在不在有效加热区域内的情况,淬火过程中是否也有问题? 这种情况原因应该很多,装炉方式,淬火冷却等都有影响。 我理解楼主说的意识是:有一根机加前打硬度合格,机加后打硬度就不合了?多大件?加工掉了多少? 直径 185 加工到 175 有5mm的余量 长轴毛坯 你这个我认为还是淬火的问题,42CrMo淬透性好,我厂的试样切片,距表层50mm处也有280多HB的硬度,不知你表层硬度是用什么打的,机加工10mm后,轴的半径也变了,与硬度计的可接触面积也发生了改变,会影响硬度的准确性与可比性。
但是表层低,内部更低
[ 本帖最后由 blazetalent 于 2009-2-1 09:05 编辑 ] 看楼主说样子,应该是装炉或淬火操作出现了问题,42CrMo淬透性好,机加工10mm后(单边5mm),HB不应该有这么大的变化。再则检查一下硬度计的压头是否有损坏。 正常5MM深不应该有这么大的硬度变化。应该是或前一次没测准,或后有一次没测准。 可能是首先淬火的那一根,淬火温度尚未跌落,脱碳层的存在导致硬度没测准,呵呵,陋见,加我QQ交流吧,285167688
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