20CrMo渗碳热处理后混晶,是什么原因?
直径为20左右,材料为20CrMo,煤炉加热800-850度锻造,然后自然冷却-机加--870-875渗碳淬火后,发现马氏体板条混晶,严重的整个截面存在。请教下什么原因?[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-2 11:34 编辑 ] 看不懂了,第一是渗碳温度,第二是板条马氏体的位置?能否说明确点 870-875度3小时渗碳后直接淬火,板条马氏体在心部。表层为渗碳马氏体。
回复 1# sacb 的帖子
锻造的温度用800---850度?你们是怎么控制的?是用目测?锻后的处理方式就是空冷吗?觉得和你未进行正规处理有关系。 赞同周专家的意见。锻造后应先正火或等温正火处理后再进行机加工、再渗碳淬火处理。 锻后自然冷却就是在车间自然空冷的。锻后再进行一道的正火我觉得无此必要,在渗碳后冷却后重新加热淬火是不是应该更好一些?? 你没有进行正火,钢材轧制的缺陷没有消除所致。 渗碳前加900度正火,可消除混晶。回复 6# sacb 的帖子
材料正常1.锻造空冷
2.渗碳空冷
3.加热淬火.
金相可以改善,但工件变形没有规律,机加工有困难.
第2方案
1.锻造空冷
2.等温正火(正火)
3.渗碳空冷
4.加热淬火
或者渗后降温淬火但没有第2方案好. 我们以前出现过这种情况,是冷挤压后正火,再冷挤压,再正火,然后渗碳淬火,反正在渗碳淬火前一定要加一道正火,否则会混晶的。
谢谢大家啊
谢谢大家了,我工作时间不久,经验较少,所以上来听听大家意见。我最开始考虑的几点有:一是不是锻造温度过低啊,这样不利于再结晶细化晶粒;二是渗碳温度好像也很低,渗碳层深度只有0.5mm,不知道为什么要870度左右3小时渗碳,一般好像渗碳温度都在920度左右的,0.5mm的渗碳层深度永不倒这么长时间了,三就是渗碳后冷却下来再淬火的问题。 1、锻造温度低,锻造比太小,在钢坯轧制过程中产生的带状组织成分不均匀等缺陷没能充分消除;2、锻后没有进行严格的正火,我认为这是渗碳处理最重要的工序,正火不充分组织不均匀,渗碳后会出现混晶,表层出现角状枝状条状碳化物,出现精密加工中致命的不规则变形。 毫无疑问,混晶是由于锻造加热时过热造成的,渗碳前加900度正火,可以消除。 楼主发现工件渗碳淬火后马氏体板条超长,严重的占据显微镜的整个视场(400倍)。属于组织粗大,是工件奥氏体晶粒粗大造成,如果同时也存在细小晶粒那么就可以说出现了“混晶”现象。出现上述问题的原因还是工件渗碳淬火前没有进行预备热处理,锻造过程可能产生的缺陷未消除所致。 混晶最主要的三个原因就是这三个:组织遗传、成分不均和加热不均。消除混晶,我们公司都是用重新正一次火来解决。
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