轴承套圈淬火求助!!急
我的轴承套圈热处理出现问题了,轴承外圈椭圆非常严重,如果修正好了,放到回火炉里回火后,又会反弹到原位置,有人说是温度过高,造成了过烧,目前我7530外圈用860度,保温时间按照仪表显示,到温后保温27分钟。现在工件不同程度的出现缩小的现象,按7530说,套圈的大面和小面差距能达到0.7~0.9MM 7530是老型号的轴承吧?32230是它的新型号,这个问题你应该在轴承热处理专版提。呵呵
你的椭圆是比较大,,用顶子顶回火!砸变形好像不是很容易了.......
胀大还好。如果缩了这么大就报废了 根据你说的情不是过烧。过烧是晶界间氧化,要报废的没有挽就价值。你说的修正,是用敲击法吧?你的工件淬火应力较大,回火后应力要反弹。是正常现象。如果出现缩径,与材质和工艺有关。 还是带顶子回火,顶形不要过料了! 请问楼主,你的轴承的有效壁厚是多少 ?如果没说错,它的有效壁厚应该在20mm左右,正常讲,你这产品应该是GCr15SiMn钢,淬火后缩也是正常的,但如果你是GCr15SiMn钢,你的加热温度过高(起码要高30度)及时间也过长,变形自然要大。最好把具体情况说一下,大家也好帮你出点主意。
回复 5# xiao鱼 的帖子
呵呵,按小鱼的说是GCr15SiMn钢的话,楼主的淬火温度是高了很多啊!!几乎就是废了我想这点常识他们应该明白的....
请楼主说明 你的圆锥 轴承套圈,一般是大面尺寸变化大于小面,也可以说是热处理之后出现了锥度,可以告知材料吗?还有用什么设备加工的,什么淬火介质,我会给你一个相对准确的方案
回复 7# lpl24 的帖子
75KW箱式电阻炉,淬火介质是江苏无锡的光亮淬火油回复 1# chenrui08 的帖子
回火要带顶子~你们出现反弹现象~考虑一下反变形量是否太小了~ 1 降低附加回火温度2 修正时采用热整形。
3 延长第一次回火时间。
4 调整工艺,减少变形。
回复 5# xiao鱼 的帖子
有效壁厚应该在20mm左右的轴承套圈没有必要使用GCr15SiMn钢,完全可以使用GCr15来代替!除非特别的要求这样可以节省原材料的价钱,这么大壁厚的套圈使用快速淬火油加大搅拌时完全可以淬透的 赞同11楼观点。旧型号7530(32230)外圈用GCr15钢是没问题的,楼主的工艺温度860也是合理的,楼主是回火后整形?还是淬火后整形?反变形量是不一样的,从楼主说的情况看:1、整形上存在问题,反变形量加的不对;2、回火不充分,卸顶后变形反弹。个人观点,供参考!
[ 本帖最后由 子衿yang 于 2009-4-8 19:14 编辑 ] 用撑棒(带镙纹和镙母可调长度)撑,撑的前后用可量椭圆的百分表盘量,要撑过量,过量多少由试验确定,带撑棒回火,去掉撑棒再回火一次.
页:
[1]