齿形、齿向问题
设备从老厂搬迁到新厂,油是抽出来再倒进去的,按照原来的参数设置渗碳淬火回火工艺,可是齿形、齿向偏差大,还请大家给些方向建议。原材料问题
你的工件的原材料和预备热处理做好了吗?还是和原先的一样吗? 齿形、齿向偏差大的问题不一定出在热处理工艺参数上,前面的机加工过程有变化吗?另外淬火油温度是否和以前一致? 其他参数设置都是照以前一样,应该不存在这方面的问题
除了这些方面,我就只觉得是淬火油的问题了,怀疑油变质了。已经送去检验油质。 建议楼主看一下淬火油实际控制温度是否有改变。 是没倒过来,还是倒多了,还是乱。
1.没倒过来,可能是油老化,冷速不够。
2.倒多了,就不是油老化的问题了,很有可能是材料淬透性好的原因,还有热前产品可以检一下J9的硬度。
3.乱了,那原因就多了,比如是没磨好就拿去测,轴的话,有可能顶尖孔不干净等等。
也要看是什么产品,后续加工。 我觉得是不是设备搬了后有什么参数变了,或者是硬件和软件产生了偏移,导致虽然参数是一样的,可实际有了偏差? 你们可以把油检测看看 你先看一下渗碳前的齿形齿向怎么样? 不可能是油变质,到可能是油冷却性能变好了,因为拆迁,肯定要停一段时间,油里的杂质和水等都沉淀到池底,再从面上抽起来,油品质量提高,过去再点新油,冷速提高所以变形大了.
另外也不排除机加工拆迁环境变动,生产出来的产品和以前尺寸有变动 我们也有这样的现象,可能是你们这批材料有问题?? 有没有可能是你倒回去的油是同一种油,但是是由多台炉子抽出来的,而不是同一台炉子里出来的油,我们以前也碰到过,加入的油是同一种,但是是由其他炉子抽出来的,产品怎么做怎么不对,后面全部换新油,OK了。
[ 本帖最后由 17qqwzh 于 2009-4-5 09:54 编辑 ] 硬件和软件产生了偏移~可能是这样 谢谢大家提了这么多可能性,我整理下编排好分析,再次谢谢!
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