渗碳后脱碳的分析
工艺为:渗碳后顶冷再拉出空冷产品状态:0.02的全脱碳层,近0.10的半脱碳层(析出网状铁素体,开始还以为是碳化物)+0.5的珠光体。工艺为一段试渗碳Cp1.0温度900,如不考虑炉内后期碳势出问题。单从顶冷降温那段考虑,会否出现0.10的半脱碳?另外如直接空冷,降温快但与外界充分接触,比炉内前室顶冷相比是更加严重还是轻微些?
请各位出手:)
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-2 23:17 编辑 ] 你们降温没有碳势吗??
回复 1# lundu1516 的帖子
渗碳后的产品如果不直接淬火而是缓冷或空冷,是多用炉可以在前室预冷(打开前室的风扇降温)。如果是在空气中冷却应该加大冷却的速度。最好是渗碳后出炉(或冷至800度左右,炉内应该有0.6--0.8%C的碳势),在缓冷箱或缓冷罐中冷却,进去前在罐内倒入甲醇或煤油之类的东西,以防止产品的脱碳。 单从前室降温考虑,不会有0.2的全脱碳层,近0.10的半脱碳层。如直接空冷,降温快但与外界充分接触,也不会有0.2的全脱碳层,近0.10的半脱碳层。回复 1# lundu1516 的帖子
你采用的应该是带缓冷的多用炉。出现的原因可能是前室密封不好,漏气,或者缓冷室漏水造成脱碳。 就我们现在生产的产品而言,强风冷却脱碳约为20~30微米,空冷约为70微米.但由于材料不一样,其脱碳程度应该是不一样的 欧~GOD!不好意思,全脱碳0.02:)半脱碳0.1。。。。对不住了,各位:'(
回复楼主
根据你介绍的情况,肯定用的是丰东多用炉。在前室缓冷会出现一点脱碳,因为毕竟前室少量的脱碳气氛的,例如二氧化碳和氧气。但是,这对零件的最终性能并无影响。在二次淬火时,碳势设置高一点,0。8-1。0%,可以进行补碳,最终淬火后看不到脱碳层,也不影响表面硬度。另外,最后进行喷丸处理,可以消除脱碳层。所以,0。02的脱碳层不必过于担心。 另外想问下各位多用炉渗碳后前室风扇顶冷出现的珠光体(应该算是伪共析吧)的含碳量的大致范围~
如表面出现少量先共析F的含碳量是不是差不多在0.5左右了:) 后期是单件短时快速加热压淬~
补碳作用比较小 初步分析原材料脱碳,可以作金相分析 你们没有降温后直接淬火吗??
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