关于挤压冲头的失效问题
大家好!请教大家问题如下:
锻压用的挤压冲头,直径80 ,5crmnmo,加工材料:Gcr15,使用温度:1120度。
热处理工艺:850加热,保温120分钟,450回火3小时两次。RC43--45.
使用300-500件后,头部出现纵向的小裂纹,沿头部圆周4---6条之多。随着使用,裂纹不断扩大,最大处为2-3mm之大,长约有100左右。直至冲头不能使用。
由于条件所限,不能上传照片。
个人呢认为为热疲劳所致。解决办法如下:1 更换红硬性好的热做磨具材料。
2 提高冲头硬度。
当否 请指示!!
第一个思路正确
你的第一个换料思路正确,硬度其实不需要太高的。正如你说,裂纹其实是热疲劳所致,经过了反复的加热冷却造成的。其实还可以做一下大胆试验,就是用普通的比如40Cr料淬火后做冲头,虽然使用寿命低,但比较一下性价比,或许也很实用呢! 换用3Cr2W8材料Hrc40----45度试试。:'( 注意观察过冲头表面是否有脱碳层?我们也曾经遇到过类似问题,只不过是H13钢制冲头。寿命很短,表面热疲劳裂纹很多,经分析为表面存在严重脱贫碳层导致!
个人经验,供参考!:loveliness: 用40Cr绝对是一个坏主意。一下就完戏,我就敢打这个保票。
支持用3Cr2W8V。
H13用在这里,红硬性可能不太够。
也可以试试W6Mo5Cr4V2,硬度用50~55HRC。用1230加热淬,550回三次,然后720回一次。使用前先预热至500。
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