DC53热处理尺寸缩小
真空1030淬火540-545回火DC53材料,要求硬度HRC59-61之间并有韧性,热处理后经常出现尺寸收缩现象,是850度保温不足还是1030保温太长的原故,如何准确制定工艺保证尺寸涨大.请先辈指明方向. DC53变寸是很正常的了回火出来组织很不稳定,在原来的回火基础上增加一次安定化回火,(380回一次)。我们一直对模板做,效果还不错。尽量做深冷对于一些精密冲模板。个人建议,大家多提宝贵意见! 经热处理后的零件变形、尺寸涨缩问题是没有固定规律的!因影响因素太多,有原材料因素、工艺因素、零件形状因素等,还要靠在实际中去摸索! 估计是工艺方面的问题,相同的材料拿到别的公司做尺寸硬度都ok.他们的工艺我了解不到,是不是两段预热不足还是1030保温过长所致,另外回火的保温时间长短效果区别在哪里,怎样合理我也一头雾水 http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=9222&pid=252685&page=2&extra=#pid252685
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大同的网站 我教你一招。530回火后升到540回火1小时。有效果。我们做刀时也遇到过。有此工艺就没有这种现象了 DC53的按大同推荐的标准工艺基本能满足要求 1# 耿万敏
我也是有相同遭遇,目前没有很好的效果出来 DC53热处理时在工件长度方向变化比较大;
通常是高温回火(大于500度),会出现长度增长现象;
中温回火工件长度容易变短;
长度的变化与组织变化及工件的锻造延展方向有关. :lol。建议楼主在两次高温后采有400的稳定回火一次 适当提高回火温度,并且保证三次回火 建议采用高温回火结合低温回火的方式,高温回火时采用520℃左右,变形应该很好 我也搞过还好。我是1020淬火的 我们最后用400度再做一次稳定尺寸回火 你的工件带孔不,工件大不大,不知道你是否用气淬,之前我碰过过很多类似问题,都是油淬出来的,一般带孔的都是外形跟孔同时收缩,实心的壁薄处收缩,厚的地方发胀,后来通过淬火时的部充气或者入油前预冷就能解决了,要是气淬的话一般不会出现此类问题 回复 6# N1239997
回火后是什么组织导致不稳定了?稳定尺寸就是稳定残奥吧一般!是残奥的原因? 还是同意6楼的说法,增加深冷处理,3回一安定! 回复 17# 小炭工
你用540回火次,硬度到61,再400度做安定化 别的先别考虑,先把淬火温度降一降。 回复 18# hit
如果要保证尺寸的话,我想我还是喜欢选择530回火2次
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