渗氮后表面硬度问题
各位老师我有一问题请教大家,我公司前段时间加工了一批工件,材料38CRMOAI、调质硬度HB250-290、加工后渗氮处理硬度要求HV750、做了渗氮之后我平面磨去了0.05-0.07左右,交活后,客户方检验使用洛氏硬度仪检测结果是硬度低,远远达不到HV750的标准,请各位老师帮我分析一下原因出在哪里?急!!!!!!!谢谢了 ! 1、磨削之后有没有进行硬度检测,750HV是指磨削后的硬度。2、渗氮不能用洛氏硬度仪检测,只能用维氏检测。
回复 2# 李坚 的帖子
我正在和热处理厂联系,问他们在做完渗氮之后检测的结果是多少。我也怀疑会不会出在磨削上了! 渗氮分:液体软氮化,气体软氮化,气体氮化和离子氮化。
不知道你是使用哪一种氮化处理,如果使用了后两种是可以后两种氮化,磨削之后应该可以达到你的要求,但是你使用了前两种的话,因为软氮化是最终工艺,不可以再去磨削加工!而且氮化后一般只会使用维氏硬度计来去测量它的硬度,是不可以来使用洛氏硬度计来打硬度的,因为渗氮层比较薄,如果你使用载荷比较大的洛氏硬度计去打硬度的话,比较容易打到基体上去!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-25 22:05 编辑 ]
回复 4# langzi123 的帖子
谢谢!我还得详细问下热处理 厂!:lol 应该是检测的问题,用显微硬度计打一下看看 磨去了0.05—0.07,你渗层有多少啊?不会磨削的过量了吧。还有硬度检测氮化用洛氏硬度计打硬度很容易打穿渗层了。 最好把技术指标,渗氮参数提出来,大家才好探讨啊,要不大家就只能猜测了! 38CrMoAlA的氮化工艺性能非常好,不可能出现楼主所说的情况,除非楼主原本的氮化工艺有问题,氮化后的硬度就很低,否则这个材料氮化后仅仅磨去0.05~0.07mm,硬度不可能降至750HV以下!还有一种情况:氮化产品不可以用洛氏硬度检测其硬度,如果用洛氏硬度法测试后再换算成维氏,那必然得出荒唐的结论! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-11 18:34 编辑
应该是工艺出了点问题。 用洛氏硬度计打穿渗层了。 用维氏硬度计打一下。 楼主所说的情况有点蹊跷,可能性不大,也许是因为检验的不确定度? 请问用HR15N 打硬度可以吗 14# 小铁匠
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32773&highlight=
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=49246 14# 小铁匠
可以 磨削肯定是有影响的 而且渗氮工艺严重决定你的硬度值 很多厂家的渗氮工艺很差 出现硬度值不达标的情况太正常了 氮化做了多长时间啊,强渗和扩散都在25h以上的话,渗层可以有0.5MM,应该是用洛氏硬度的问题吧 为什么使用洛氏硬度计???
即使实用洛氏硬度计,也只能用表面洛氏,如HR15N
要使用HRC的话,150公斤的实验力,检测的根本就不是表面硬度了...... 同意4楼.
补充一点:若要用便携式硬度计打表面渗氮层硬度,只能用便携式超声波硬度计来打,其它的便携式硬度计都不行。
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