ccxxmm 发表于 2007-5-9 15:27:53

讨论减少SAE8620H簿壁齿轮内孔淬火变形问题

讨论减少SAE8620H簿壁齿轮内孔淬火变形,壁厚为7mm,内孔43mm,高度30,渗碳淬火后内孔失圆5丝,层深0.55,渗碳时挂装。

zyh7488 发表于 2007-5-9 15:50:00

1.机加后增加一次进行去应力处理。
2.试试平放。
3.用的什么淬火油呢?可否将油温升高点。油中有搅拌吗?强搅时间设置如何?

ccxxmm 发表于 2007-5-9 16:12:38

1、机加后已经进行一次去应力处理,
2、只是平放没有工装,现在正在分析平放的效果,需不需要采购工装,
3、采用的德润宝875的淬火油,油温已提到130度,淬火时达到150度,弱搅拌,强搅拌没有试过按照以往的经验变形应该更大。

zyh7488 发表于 2007-5-9 16:19:28

这些都有控制了,那就试试平放。另外,预先热处理也要做好。

ccxxmm 发表于 2007-5-11 08:07:29

预先热处理采用的是等温正火,由于是外协加工,有魏氏组织,回来后经过两次普通正火消除魏氏组织。

zyh7488 发表于 2007-5-11 11:12:28

那预先热处理还是存在一定的问题,尽管采用了两次消除魏氏组织的正火,也没有一次合格等温正火的组织好.

man 发表于 2007-5-11 12:01:03

内孔应该没有和齿部一样的表面硬度要求,可以处理时加做一部分内孔的工状,紧配合,强制它不变形,回火后再拆除

ccxxmm 发表于 2007-5-11 15:59:44

这是一个好的办法,因为零件是出口件,要求整体淬火,并且内孔磨削后要求一定硬度和层深,看来只有平放了


不要忘了实验成功后告诉我们呀<谢谢支持,验证后有奖:lol

[ 本帖最后由 man 于 2007-5-11 16:15 编辑 ]

linboyou 发表于 2007-5-15 23:26:44

回复 #5 ccxxmm 的帖子

进炉前的变形量是多少呢,淬火前采去一次应力,渗碳淬火采用中冷或都二冷淬火试验能不能保证呢。变形如果最大只有5道的话,在没有工艺手段满足的条件下,增加余量的渗层后磨去不也是一种经济的方法吗?

霜月 发表于 2007-5-23 21:55:32

首先是保证等温正火组织合格,渗碳前加热到520℃预热30分钟以上,我的经验平放失圆小于挂装。保证心部组织和硬度的前提下尽量降低淬火温度。

ccxxmm 发表于 2007-5-24 16:16:47

楼上的说得没有错,平放失圆小于挂装,进炉前采用的是450℃预热30-50min,小批量平放后内孔失圆小于3丝,基本满足工艺要求,可惜就是老板那儿不好说,热处理的产量低,难!!!

[ 本帖最后由 ccxxmm 于 2007-5-24 16:18 编辑 ]

man 发表于 2007-5-24 17:27:37

原帖由 ccxxmm 于 2007-5-24 16:16 发表 http://203.171.238.73/images/common/back.gif
楼上的说得没有错,平放失圆小于挂装,进炉前采用的是450℃预热30-50min,小批量平放后内孔失圆小于3丝,基本满足工艺要求,可惜就是老板那儿不好说,热处理的产量低,难!!! ...
秀才遇见兵的感觉,呵呵,多做工作:lol

激光淬火 发表于 2007-6-9 10:03:49

考虑激光淬火的办法.

考虑这个思路:渗碳后空冷,然后用激光淬火.只要渗碳过程的变形控制好,激光后,预计变形在1丝内.

yahoocomcn 发表于 2007-6-9 12:09:11

预先热处理要做好,然后降低渗碳温度,做专用的工装

duckie109 发表于 2010-6-17 13:09:26

回复 11# ccxxmm


    你把串放/平放的报废率报给老板,自然有结果。

tuisi-xingsan 发表于 2010-6-18 13:33:34

呵呵,这是个很好的问题,我门厂刚好遇见过这样的情况,昨天才实验好了,原来挂装,现在把零件立装,装炉量没有减少,就是用了工字梁的工装,好好设计一下,结果出来比挂装好多了(挂装0.20左右变形,现在是0.10的变形)零件比较大,所以要好好考虑,其实8620H是不怎么变形的,但是对于大件还是要注意的,淬快油

tuisi-xingsan 发表于 2010-6-18 13:36:22

回复 1# ccxxmm


    平装的量不能保证吧,何况端面的硬度啊

yangxinshan 发表于 2010-6-19 13:12:36

平放能装的更多!
平放!慢搅!
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