关于ST16拉深板的一个离奇问题
向各位通报一件事情,我觉得和热处理似乎有直接关系。我们有个产品的一个重要零件(筒体)是用ST16板材拉深的,工艺为两道拉深,拉深后尺寸:外径122mm,高度150mm,
板材厚0.8mm,零件需要电镀锌。由于使用用途特殊,产品还需要作低温零下40度考核,模拟考核方法为:筒体内装填配
重件后滚合口部(此时实际重量为2930g),在低温箱零下40度环境2小时后从25米高处跌落到硬地(试验时产品带有一
个简易降落伞,大致下落速度为25米/秒),要求筒体不开裂。在从去年以来,我们从同一宝钢的定点销售点采购了4批
材料(牌号均为ST16),实际情况如下:
第一批,08年6月,筒体拉深后电镀锌前进烘箱,200度2小时后随炉冷却,电镀后低温考核正常。
电镀前没有进行200度烘处理,直接电镀,低温考核筒体裂开(口部到底部)。
第二批,08年7-8月,筒体拉深后电镀锌前进烘箱,200度2小时后随炉冷却,电镀后低温考核正常。
不进烘箱直接镀,没有进行试验。
第三批,08年10月份,电镀锌前进烘箱,200度2小时后随炉冷却,电镀后低温考核裂开;温度调为650度
后电镀,低稳不裂。
最近一批,09年4月,电镀锌前进烘箱,200度2小时后随炉冷却,电镀后低温考核正常。
不进烘箱直接镀,低温考核也正常。
以上各批,拉深工艺、烘箱状态、电镀工艺(碱性镀槽)、低温箱 状态都是一致的。各批次材料,化学元素、抗
拉强度、延伸率也均满足标准要求。但是从实际数据看,第二批、第四批的延伸率达到46%以上,情况最差的是第三
批,延伸率为42-43%。(国标为38%即合格)
通过多轮试验,对可能造成筒体低温开裂的几个因素:应力、电镀氢脆等进行了详细对比,最终感觉还是材料
的状态差异,是导致产品电镀后低温开裂的主要因素。为进一步 查找原因,对第三批材料拉深后,进行200度10小时的
烘箱处理,低温考核性能也良好。说明通过处理,材料特性发生变化。也就是说如果选用合适的材料,200度烘等工序可
以省略。困惑的是,我们该对材料性能提出哪些具体要求?从试验情况分析,材料在压延后的热处理状态是不是主要环
节??近日我们对第三、四批材料进行了化学成分和金相对比,结果发现金相存在差异。可惜我没有标准的ST16金相
图,无法判断、也无法向供应商提出具体要求。
请各位不吝赐教,给予帮助!
回复 1# zjyb_926 的帖子
本人认为:你要检查每批次的电镀液的酸碱度,其他工艺等不变的情况下,只有镀液酸碱度会变化,因为电镀是酸性强时工件会吸氢,而产生脆性。
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