回火硬度怎么这么低?
我们做SCM415的小轴,要求HV655-HV770用多用炉做,渗碳工艺为 920/1.0/30min,830/0.85/10min
淬火后硬度为HV820左右,
用网带炉180*90min回火,结果硬度只有HV640左右,
怎么硬度降这么多?不抗回火吗?急!!!!
回复 1# 7677914 的帖子
硬度低只有重新淬火处理再进行回火处理,注意回火温度要调整了。 1、轴如果需磨削,磨削后在检查2、考虑到返修淬火会产生较大变形。可进行冷处理后在检查
3、将渗碳碳势调整到1.15%以上(时间短,碳势不容易建立) 我觉得你还是重新检查下硬度,维氏硬度检查时误差较大,如果可以的话你检测下其他硬度,看看怎么样
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-5-18 16:15 编辑 ] 回火180度90分硬度应该不会降这么多的,是不是测量有误差呢?
回复 3# zwhcc 的帖子
我们渗碳用的是甲醇和煤气,渗碳时碳势也很快时间就到了。但不知道用煤气和丙烷的效果是否有所不同?
回复 5# hassonlin 的帖子
网带回火炉和箱式回火炉的回火效果是否一样?但我们网带回火炉回别的产品,硬度是正常的 回火炉有校温吗?温度正常的话,把回火温度调到150*150min。
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-5-18 16:14 编辑 ] 建议做冷处理就可以了,不要二次淬火,这样容易造成开裂,变形等诸多问题 请上传金相,以分析原因。:lol 时间太短,渗层太浅。根据我的经验不可能到达800以上,750就很不错了。800的硬度折合洛氏硬度就多少了,远超渗碳淬火所能到达的硬度。 有可能硬度不均匀,你打的硬度偏低吧,我做实验时 可经常出现这样 根据相关资料介绍,工件表面含碳量须3.5小时左右才能达到与碳势接近,你的30min时间太短,可以金相分析一下,个人认为表面含碳量不够,须补碳。 时间短,渗层浅,180×90min工艺很容易回低,如果工艺不变,可以降低到150回火。从你提供的数据看应该没问题。 薄层渗碳尤其注意加热温度,可以降低温度延长时间控制好过共析和共析层的比例即可解决 SCM415抗回火性差 原帖由 gongxin 于 2009-6-4 22:28 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
SCM415抗回火性差
是的,SCM415是日本的材料,这个材料会回温度对它硬度影响很大,建议渗碳时间加长,碳势提高,淬火后,做一次深冷处理,硬度可以提高到要求
! 建议进行金相分析,直观的比较分析原因 回复 9# fkdingding
回火多回好了、硬度低、在做深冷还有用吗?要是没回火是可以增加2度左右 仔细核对金相组织,应该有非马层存在
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