7677914 发表于 2009-5-15 20:45:02

回火硬度怎么这么低?

我们做SCM415的小轴,要求HV655-HV770
   用多用炉做,渗碳工艺为 920/1.0/30min,830/0.85/10min
   淬火后硬度为HV820左右,
   用网带炉180*90min回火,结果硬度只有HV640左右,
   怎么硬度降这么多?不抗回火吗?急!!!!

周建国 发表于 2009-5-15 21:50:00

回复 1# 7677914 的帖子

硬度低只有重新淬火处理再进行回火处理,注意回火温度要调整了。

zwhcc 发表于 2009-5-15 22:52:59

1、轴如果需磨削,磨削后在检查
2、考虑到返修淬火会产生较大变形。可进行冷处理后在检查
3、将渗碳碳势调整到1.15%以上(时间短,碳势不容易建立)

liuyong1201 发表于 2009-5-16 09:43:36

我觉得你还是重新检查下硬度,维氏硬度检查时误差较大,如果可以的话你检测下其他硬度,看看怎么样

[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-5-18 16:15 编辑 ]

hassonlin 发表于 2009-5-16 13:46:22

回火180度90分硬度应该不会降这么多的,是不是测量有误差呢?

7677914 发表于 2009-5-16 18:31:38

回复 3# zwhcc 的帖子

我们渗碳用的是甲醇和煤气,渗碳时碳势也很快时间就到了。
但不知道用煤气和丙烷的效果是否有所不同?

7677914 发表于 2009-5-16 18:34:02

回复 5# hassonlin 的帖子

网带回火炉和箱式回火炉的回火效果是否一样?
但我们网带回火炉回别的产品,硬度是正常的

纸飞机 发表于 2009-5-16 19:30:30

回火炉有校温吗?温度正常的话,把回火温度调到150*150min。

[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-5-18 16:14 编辑 ]

fkdingding 发表于 2009-5-18 11:37:15

建议做冷处理就可以了,不要二次淬火,这样容易造成开裂,变形等诸多问题

WXH6255 发表于 2009-5-18 13:40:41

请上传金相,以分析原因。:lol

a6450269 发表于 2009-5-31 20:59:20

时间太短,渗层太浅。根据我的经验不可能到达800以上,750就很不错了。800的硬度折合洛氏硬度就多少了,远超渗碳淬火所能到达的硬度。

xinhurt 发表于 2009-5-31 21:52:41

有可能硬度不均匀,你打的硬度偏低吧,我做实验时 可经常出现这样

一般般 发表于 2009-6-1 17:25:51

根据相关资料介绍,工件表面含碳量须3.5小时左右才能达到与碳势接近,你的30min时间太短,可以金相分析一下,个人认为表面含碳量不够,须补碳。

ccxxmm 发表于 2009-6-1 17:39:13

时间短,渗层浅,180×90min工艺很容易回低,如果工艺不变,可以降低到150回火。从你提供的数据看应该没问题。

T透的水滴 发表于 2009-6-1 18:02:22

薄层渗碳尤其注意加热温度,可以降低温度延长时间控制好过共析和共析层的比例即可解决

gongxin 发表于 2009-6-4 22:28:54

SCM415抗回火性差

mvp 发表于 2009-6-4 22:34:57

原帖由 gongxin 于 2009-6-4 22:28 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
SCM415抗回火性差

是的,SCM415是日本的材料,这个材料会回温度对它硬度影响很大,建议渗碳时间加长,碳势提高,淬火后,做一次深冷处理,硬度可以提高到要求

白洪杰 发表于 2010-3-9 19:19:16

建议进行金相分析,直观的比较分析原因

JUNSHI 发表于 2010-3-9 19:58:29

回复 9# fkdingding


    回火多回好了、硬度低、在做深冷还有用吗?要是没回火是可以增加2度左右

czw2009 发表于 2010-3-10 15:44:51

仔细核对金相组织,应该有非马层存在
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