42CrMo锻件调质后冲击功只有10J ??
公司有批产品,42CrMo的锻件内齿圈,外径1898mm,内径1568mm,调质处理:淬火860×3.5h,油冷,回火505×8h,检测硬度平均290HB左右,符合客户要求(270-300HB),
但对本体试样制成标准试样(暂称为试样1)进行机试,发现冲击功竟然只有9-13 ,不解!!!
对于此产品相同工艺做过很多,结果都合格,客户要求在30左右。唯独这一只结果异常!
对此本体试样剩余部分(称为试样2) 后来又放入其它相同工件中当作随炉试样,进行相同工艺的热处理,结果发现冲击值在30-70不等,不解。
对比观察试样1和2的金相,发现试样1存在组织稍粗且存在小块状铁素体,试样2组织回火索氏体相对均匀,且试样2 HB在350左右。
请各位专家一起来分析原因究竟何在?
冲击数据究竟和材料的哪些主要因素有关?
[ 本帖最后由 emorson 于 2009-5-23 08:23 编辑 ] 尺寸效应的原因;水淬油冷的时间分配与最终的处理效果密切相关。 2楼OK.水淬油冷工艺参数重现性差. 二个试样的部位(深浅)不一样吧? 2件试样的取样方向相同吗? 与炉温的均匀性及冷却有关或与锻造的始终锻温度有关 是油淬的
那有什么方法来补救一下啊? 1#试样中是否存在大量魏相?组织粗大/
如果是分析如下:
产品锻造后组织粗大,粗大组织的脆性大。产品经过调质处理后粗大晶粒没有消除,导致产品在冲击试验过程中脆性增加,冲击功小。经过二次调质后,重新细化了晶粒,对魏相消除明显,粗大组织得到缓解,导致冲击功上升。
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-6-6 06:05 编辑 ] 小非说的不错,经过调质二次淬火后,细化了晶粒,但还是没有完全消除,从硬度值还是偏高可以看出来,但比第一次已经好了很多 存在小块状铁素体说明是淬火问题即淬火加热温度和冷却问题。加热温度低部分奥氏体化和冷速慢都易出现块状铁素体。
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