emorson 发表于 2009-5-22 21:41:17

42CrMo锻件调质后冲击功只有10J ??

公司有批产品,42CrMo的锻件内齿圈,外径1898mm,内径1568mm,

调质处理:淬火860×3.5h,油冷,回火505×8h,检测硬度平均290HB左右,符合客户要求(270-300HB),

但对本体试样制成标准试样(暂称为试样1)进行机试,发现冲击功竟然只有9-13 ,不解!!!

对于此产品相同工艺做过很多,结果都合格,客户要求在30左右。唯独这一只结果异常!

对此本体试样剩余部分(称为试样2) 后来又放入其它相同工件中当作随炉试样,进行相同工艺的热处理,结果发现冲击值在30-70不等,不解。

对比观察试样1和2的金相,发现试样1存在组织稍粗且存在小块状铁素体,试样2组织回火索氏体相对均匀,且试样2 HB在350左右。


请各位专家一起来分析原因究竟何在?

冲击数据究竟和材料的哪些主要因素有关?

[ 本帖最后由 emorson 于 2009-5-23 08:23 编辑 ]

excellence 发表于 2009-5-22 21:59:39

尺寸效应的原因;水淬油冷的时间分配与最终的处理效果密切相关。

搬运工 发表于 2009-5-22 22:31:16

2楼OK.水淬油冷工艺参数重现性差.

所以因为 发表于 2009-5-23 10:01:43

二个试样的部位(深浅)不一样吧?

MYG 发表于 2009-5-23 18:04:07

2件试样的取样方向相同吗?

HYL1113 发表于 2009-5-23 21:56:04

与炉温的均匀性及冷却有关或与锻造的始终锻温度有关

emorson 发表于 2009-6-4 13:29:34

是油淬的

那有什么方法来补救一下啊?

天天小非 发表于 2009-6-4 15:15:19

1#试样中是否存在大量魏相?组织粗大/

如果是分析如下:
产品锻造后组织粗大,粗大组织的脆性大。产品经过调质处理后粗大晶粒没有消除,导致产品在冲击试验过程中脆性增加,冲击功小。经过二次调质后,重新细化了晶粒,对魏相消除明显,粗大组织得到缓解,导致冲击功上升。

[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-6-6 06:05 编辑 ]

yan2000531 发表于 2009-6-4 21:02:28

小非说的不错,经过调质二次淬火后,细化了晶粒,但还是没有完全消除,从硬度值还是偏高可以看出来,但比第一次已经好了很多

wycwyc 发表于 2009-6-6 10:48:09

存在小块状铁素体说明是淬火问题即淬火加热温度和冷却问题。加热温度低部分奥氏体化和冷速慢都易出现块状铁素体。
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