急用!这个强度试验曲线说明什么问题?
我司有一产品,材料为40Cr,产品形状为“问号状”,调质后硬度为HRC42--45,要求在装配后抗拉强度≥22.3KN,现在有一情况:在一种简单的夹具情况下,抗拉强度最高能达到26.36KN(1-11#),最低也不会低于23.42KN(12-16#),但我用韧性的织带将它缝纫住或装配好成品,再拉的话,强度只有22.2KN左右,上下不会超过150N,这和简单夹具拉力试验差距太大 了。从曲线上我自己分析:1-11#受力快,时间短所以造成强度高,而12-16#,受力缓慢,时间长,所以强度低,总结原因,应该是回火时间或温度不够,导致刚性太大,韧性不足,不能长时间受力所以导致强度低!各位朋友,不知如何看这种强度试验曲线,或有更好的提高强度的解决办法??先谢过了。
[ 本帖最后由 cnpjj 于 2009-6-6 19:07 编辑 ] 再怎么热处理,这种情况还会出现。
你在不同的加载速度下的抗拉比较会有意义么?
最后的拉伸曲线,因为加了韧性编织带,在拉伸过程中,编织带不断的屈服(伸长、甚至有纤维断裂),载荷曲线不断出现缺口,造成了被测工件实际加载速度放缓。
理论上加载越慢越接近静载拉伸强度,所以测试标准上才会规定加载速度。
而前面的拉伸曲线,终归比最后的加载速度快,一快,当中就有一个冲击的概念。这两个怎么能够比较?
一家之言,呵呵
[ 本帖最后由 小菜鸟 于 2009-6-6 22:02 编辑 ] 我不是去比较不同,只是想怎么样热处理,才能在减小试验速度的情况下,达到更高的强度?45#或40Cr材料都可以。 抗拉强度和硬度的相关性是怎么样的? 提高强度从两方面考虑:
1.直接提高硬度就能提高强度,当然韧性会降低;
2.采用能细化组织的热处理方法使强度韧性同时提高。 今天又发现一个问题了,同样的产品,同样的试验方法,调质后的强度与调质电泳后的强度也有不同,本来调质后强度已经达到了24KN,但电泳后却只有22.2KN了,这是怎么回事?电泳有影响强度的吗?(电泳工艺中处理时最高温度为220度,时间为40分钟)!!
不知这是怎么回事?? 自己顶起来! 我们目前的电泳工艺:
去油 去油王
除锈 盐酸、磷酸
清洗 水
磷化 磷化剂
浸缸 溶液40—45s
烘干 220度,烘40s
这几步工序里,哪步会对强度产生明显影响呢??? 我不明白你为什么要在小的速率下拉伸,按规定来。送油快肯定高,这和试样没关系。 那电泳需改进哪些方面使氢脆不会产生? 电泳不会对强度产生影响,氢脆产生脆断,与强度变化无关。应与试验有关。 电泳去氢脆,220度时间在90分钟左右,或者在弱酸中活化。 氢脆是直接影响抗拉强度的。这是毋庸置疑的。
教科书上有专述:电镀后的螺栓,哪怕经过了扩氢退火,都回不到原来的抗拉强度。只能接近于原来抗拉,具体数据要查书了,记忆中好像相差10%上下。 细化晶粒组织是一种比较好的方法
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