gan98 发表于 2009-6-16 19:36:36

40cr回火硬度

40cr的工件,经850度淬火后,在370度回火时硬度在HRC55左右,后又在400度回火,硬度大于50。最高的大于55,感觉不大对头,不知各位有何看法。

周建国 发表于 2009-6-16 20:01:38

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不知楼主要求得到多少的硬度呢?用400度回火和370度的回火所得到的硬度相近且还高于370度回火后的硬度?不知你打的是否同一件的产品呢?回火的保温时间不足有可能会出现此类现象。

所以因为 发表于 2009-6-16 20:42:29

根据你的材料和热处理工艺,在正常情况下,用400度回火硬度应在45HRc左右,用370度回火硬度应在48HRc左右。你在第二次用400度回火,硬度大于50,最高的大于55,就象楼上的专家说的,很有可能是回火的保温时间不足所造成的硬度不均。

gan98 发表于 2009-6-16 21:05:21

客户要求硬度在48至52之间。原打算在320度回火,后取一件与别的产品在340度同炉回火时,发现硬度大于55度,后对这一炉产品进行370度回火,有部份产品硬度偏高,对每件产品进行硬度检查,有几个大于55度,最高的一个在60度,后对大于55度的产品进行400度回火,除了一个偏高其他合格,。回火时间为70分钟,还有一个情况,同炉产品的硬度差较大,处理设备为多用炉,较新,产品壁厚约12毫米,淬火工艺为840度保温70分钟,时间上否够长?

周建国 发表于 2009-6-16 21:17:52

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不知你的多用炉前一炉是否做过渗碳产品,感觉是有增碳的现象啊,一般此类材质要达到60HRC的硬度较为困难(以你的产品)。

独木人 发表于 2009-6-16 21:20:26

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淬火保温70分钟肯定长了。这样的产品我这边做过,淬火总时间50分钟,其中保温25分钟足够。回火时间应该差不多,可能是由于炉温不均匀造成的后果。

所以因为 发表于 2009-6-16 21:29:14

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如果是这样,把硬度高的工件磨深一些,看看硬度是否会低至正常范围。
(刚才在另外一帖说了相反的问题:工件可能有脱C的现象):lol

gan98 发表于 2009-6-16 21:50:47

前一炉产品做的碳氮共渗,本来定工艺时保温时间为60分钟,操作人员编程时按习惯加了10分钟的均温时间,碳势控制在0.6,可能对硬度有影响。

周建国 发表于 2009-6-16 22:14:02

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0.6%C的碳势,前一炉又是势碳氮共渗的气氛,70分钟的保温时间。所以产品应该是有增碳的现象了。建议降低碳势至0.4---0.45%C,适当降低保温时间就可以了。

yan2000531 发表于 2009-6-21 23:28:11

炉子应该进行烧炭后再做淬火零件,碳势控制如楼上所说稍高于材料含碳量即可,否则很容易造成增碳,对调质件影响不大,但对你这种硬度要求,很容易造成零件脆性大不合格

wycwyc 发表于 2009-6-22 08:23:22

表面增碳导致如此的结果

gan98 发表于 2009-6-25 21:11:43

感谢各位专家的指导,我原来也怀疑是增碳的原因,今天又做了一炉该产品,做之前先做一炉碳势较低的产品,然后烧碳,再做该产品,效果基本满意。

老热工 发表于 2009-6-25 22:39:15

这类事情在我们的多用炉也同样发生过,往往是在渗碳淬火后炉内碳势较高的情况下对一些合金钢淬火(操作工这时习惯性地按渗碳淬火件控制碳热了,应当是按零件平均碳含量控制炉内碳势)很容易出现。看一下过程记录就很容易判定。

综合力学性能 发表于 2009-6-28 11:25:38

40cr回火

860水淬,淬火总时间30分钟,回火时间30分钟,回火温度280到300也可以有48-52呀!螺丝硬度很均匀的

老热工 发表于 2009-6-28 11:54:06

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40Cr水淬火回火后硬度要比淬油硬度高HRC2~3。

zhangxz68 发表于 2009-6-29 07:10:19

如9楼说的 碳势补充太高 正常情况下多用炉850淬火 可以达到HRC58左右350回火可以达到要求
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