模具缩水的原因
材质;SKD11淬火工艺850/90,1020/90。回火工艺500/180,490/180/400/180。三次回火。
模具150/150/50
我用此工艺模具在磨的时候缩水50到60丝。
哪位大虾帮我找找原因 模具缩小的情况有很多种,例如整体缩小,共晶碳化物方向长大、垂直方向缩小,这里的具体原因有所差别。前者与Ar残留过多有关,后者与带状组织严重有关。 你有没有在淬火前测量过该工件的大概尺寸? 你最好做深冷处理,这样可以保证尺寸。 我也认为深冷好 缩水问题产生的主要原因可能还是残余奥氏体量太多所致。避免措施还是在减少残奥为目的,降低淬火加热温度,进行深冷处理,或者提高回火温度等方法。 试一下再升高回火温度 模具原始组织情况是什么? 我认为是模块锻打比不够,未能将原始带状偏析组织锻打均匀,所以导致在某个方向上的尺寸“缩短”。 我现在改变工艺1040淬火520回火后没有缩水的情况了那位给我解释下 高温回火两次或者做深冷处理应该可以补回来缩水的一部分 楼主,你说的就是模具里残奥太多了,工件尺寸会变小,因为奥氏体体积是最小的,提高回火温度到510或是515度回火就没有这种现象发生了,还有做一下深冷处理。 可以肯定的是你第一次时回火温度太低了,回火炉温误差太大,正常第一次回火在440左右会收缩。如果发生这种状况,校正炉温后用比正常回火温度高10度回火即可。尺寸会回复正常。
要理解SKD11回火温度与尺寸变化比率的关系图,回火温度与硬度的关系图。
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