huhq123 发表于 2009-8-4 21:23:29

那是不是可以理解为:调质后,后续加工过程中继续变形的原因就是调质工艺出问题。
再问一下,是前面淬火的问题,还是高温回火问题。

liu861212 发表于 2009-8-4 21:29:29

有可能回火时间不够引起的粗车时磨变形。看他厂的淬回火工艺。你去的时候不要说你要他拿给你看就行了

zhang 发表于 2009-8-5 10:38:25

看来是回火时间短惹的祸,我这调质处理的42CrMo齿圈,尺寸和你的差不多,对方要求,回火时间是加热保温时间的两倍,处理结果,变形是有,但后续加工OK。

huhq123 发表于 2009-8-5 18:58:40

回复 23# zhang 的帖子

你的调质工艺是什么,大家分享一下,
谢谢回复:handshake

huhq123 发表于 2009-8-13 23:02:58

我们这一批次调质回来变形只有4mm,摸不到头脑。:o :handshake

xn1981 发表于 2009-8-19 10:08:02

我们做过大齿圈,初加工完调质单边留量都在20-25mm,多留点量

xn1981 发表于 2009-8-19 10:14:32

前面那为兄台建议的延长保温和加热时间可行,我们42CrMo大齿圈调质前加热到850度保温5小时,580度回火,保温10小时,出来硬度280-290HB,后续加工基本不变形

zzp1127280 发表于 2009-8-19 13:47:03

这么大零件变形很正常,在机械加工时要留好加工余量。

liuluiui 发表于 2009-8-19 14:20:34

嗯啊
不过一般情况下热处理前后都会有尺寸变形的,楼上专家说的千分之四,很有道理,这个是经验来的
我们现在的工件最大尺寸只有30英寸,7,8百毫米;余量都是单边6-7mm的加工余量。个人认为偏大,不过倒是保证了安全

huhq123 发表于 2009-8-25 20:56:04

27# xn1981
谢谢兄台的回复,我们的工艺差很多我们的是850度保温3.5小时淬火,450度保温4小时回火,280-320HB,
各位高手给点评一下之间的差距。:handshake

huhq123 发表于 2009-8-25 20:59:23

还有就是现在的工艺出来的工件,同一个炉子里,最大的变形20mm,最小的变形2mm。
按道理应该是一样的,大家帮忙解释一下。

zhang 发表于 2009-8-26 10:28:10

不知你加热用什么炉形,我这刚做过内外径与你的相同高度为300mm齿圈,材料与你不同,井式炉加热,氮气保护,每炉装两件,硝盐淬火,变形很小,椭圆度、翘曲小于3mm。

peipei0687 发表于 2009-8-27 21:26:35

变形这个量正常,不过从变形特点看,对方淬火时貌似是躺下淬火的,应该是立着淬火变形才好....
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