H13料筒爆裂
注塑料筒爆裂,经真空淬火后气体氮化,在使用中爆裂H13料筒爆裂
经金相检测,墨状炭化物粗大,评级4级请教各位帮分析分析原因 原帖由 杨青海 于 2009-8-1 16:31 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif经金相检测,墨状炭化物粗大,评级4级请教各位帮分析分析原因 应该检一下硬度,看一下组织,做一个金相分析。如果不是热处理的问题,再做一下原材料检查。你说的墨状碳化物粗大,应该是共晶合金碳化物吧?工件是否经过锻造? 应该分析一下断口和金相。 爆裂裂口形貌和其附近有无塑性变形情况也要说明一下
最好将爆裂的H13料筒拍照上传
最好将已爆裂的H13钢制料筒拍个照片上传到论坛上来,让专家们帮助分析。回复 3# renbenfg 的帖子
是锻打料,金相等级4级 经过锻打材料 锻打材料 是不是淬火工艺有问题呀?锻打材料 处理不当很容易爆裂
拍张照片传上来看看是怎么裂的 热处理工艺是,真空做的650,120分钟,850,150分钟,1030,120分钟,氮气高压冷却........第一次560回火4h第二次580回火4h第三次580回火4h后机加工磨内孔,表面........ 问题解决,是锻打不够,造成组织偏析引起! 你到底多大的料筒哦保温时间怎么那么长哦 回复 11# 杨青海
组织偏析是材料的问题,怎么是锻打不够? 回火温度会不会低了。 回复 13# zHANG_999567
锻打不完全嘛,没有消除带状组织 回复 14# HRC
有硬度要求的!46~48HRC. 回复 12# ywy1201
你们也有做吗?时间没有问题的!我们现在还是这工艺做,客户反映使用效果不错! 580°C回火就降到46-48HRC,是不是淬火有问题。 回复 18# HRC
我们是真空气淬,在淬火的时候控制了淬火硬度在52左右!主要是怕晶粒粗大,对后续的氮化及使用有影响! 回复 19# 杨青海
我以前做过的H13,气淬,要达到你的硬度要610-620°C。另外,组织是不是粗大应该与回火温度无关。
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