如何提高调质件的屈服强度
材料S48C,有效厚度85,调质后要求抗拉740、屈服540,实际检测后发现抗拉830、屈服500,另外冲击韧性刚好合格,也就是说想靠提高硬度来提高屈服强度的话,冲击就会不合格。金相组织里发现有网状和块状铁素体,当然主要组织还是回火索氏体。
有人告诉我说,其原因为淬火烈度不足,建议将淬火介质由水改为盐水,这样就可以提高屈服强度,并进一步消除网状铁素体。
我想知道:1、以上方法是否可行,其机理是什么?
2、是否有其他简单方法?
3、请大家给点建议。
回复 1# qianhongyi 的帖子
可行。因为从存在网状铁素体来看,淬冷速度偏慢。还有从出炉到淬冷的转移时间多长?也应在这方面加强控制,尽量缩短这一时间,网状铁素体的出现与此关系很大。此外,应检测一下块状铁素体是否未溶铁素体,如果是的话还应该相应提高淬火加热温度。 屈强比太低,淬火冷却不好,只能从淬火温度和冷却上改进。
谢谢
我先将淬火加热温度提高10摄氏度,然后想办法提高一下出炉淬火的速度。我使用的是空气搅拌,为了提高冷却速度,我将空气搅拌量加大一倍,试试效果。 和二楼意见一致。
主要的原因是:出炉后的预冷时间长了。
次要原因可能是:加热温度偏低或加热时间偏短。 加热的温度偏低,改进冷却时间可以解决这个问题 提高淬火温度。改盐水增加冷速和冷却的均匀性,这样屈服可能能提高。 原帖由 qibao9891 于 2009-8-6 22:56 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
和二楼意见一致。
主要的原因是:出炉后的预冷时间长了。
次要原因可能是:加热温度偏低或加热时间偏短。
我想知道,一般出炉后预冷时间控制在多长时间以内合适?我现在预冷时间为66秒和47秒两种。 只看时间不看温度吗?
预冷应该是以看温度为准的。看时间只是为了降低操作难度,还是要用看温度的方法来修正。
理论上讲,预冷温度只要高于Ar3,就不会有先共析相析出。因为Ar3受各种因素影响而波动,而且目测往往也有误差,实际操作中,为保险起见,多是预冷的温度高一些。
我的习惯是一般件预冷到Ac3附近,比如45钢的Ac3是783,预冷温度目标一般定在780左右。
S48C的参数我不知道,楼主可以查查书。估计比45的多少低一点。 谢谢!:handshake 原帖由 qianhongyi 于 2009-8-5 17:19 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
我先将淬火加热温度提高10摄氏度,然后想办法提高一下出炉淬火的速度。
我使用的是空气搅拌,为了提高冷却速度,我将空气搅拌量加大一倍,试试效果。
不知楼主试验结果如何? 工艺更改后没有进行检验,因为后来我发现我用的检验标准(拉伸和冲击性能要求)是直径40mm的工件热处理后测得的数据,而我要处理的工件有限厚度100mm左右。所以我判断,我现在使用的检验标准不对。这事已经通知了上级领导,我要求提供准确的检验标准,否则无法保证产品的质量。不过,看以前的实验结果,我的产品机械性能与直径40mm的工件热处理后测得的数据,及其接近,当然还是差一点。我想我的产品质量应该是很可以了吧?:D
回复 12# qianhongyi 的帖子
您的产品的性能要求不是图纸要求的吗?您是怀疑图纸要求不对还是检验所依据的检验标准不对? 原帖由 WJFU66 于 2009-8-15 12:03 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
您的产品的性能要求不是图纸要求的吗?
您是怀疑图纸要求不对还是检验所依据的检验标准不对?
老板根本就没有给过我图纸!
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