guilin24 发表于 2009-8-19 19:24:55

20CrMnTi 轴渗碳后断裂

具体工艺:强渗:T:920°c ,C%:1.0, t:120min;扩散:T:920°c ,C%:0.8, t:90min. 降温至:820°c 出炉直接淬火,硬度:63~64HRC;个别轴有变形因此进行校正。校正后回火温度:240,回火时间:60min,最终产品硬度:56~58HRC,深层深度:1.0mm;
      经力学性能测试,打击时受扭转力,打击1500次后就断裂失效,但产品要求打击次数不低于3000次。
       请各位大虾帮忙分析断裂原因,谢谢!!

xiulirong 发表于 2009-8-19 19:32:26

晶粒较粗,正火后,重新淬火

ccpp 发表于 2009-8-19 20:06:32

做个金相分析

guilin24 发表于 2009-8-19 20:22:27

回复 2# xiulirong 的帖子

怎么看晶粒粗大,请指教。渗碳完再进行正火,会不会脱碳啊,而且这样要增加工序,成本。。。

zzp1127280 发表于 2009-8-19 20:22:40

渗碳降温到850℃出炉后油冷,650℃回火(这一步也叫除网,目的是细化晶粒,除掉组织中的网状碳化物,为后续淬火做准备),然后790℃重新加热淬火,主要是心部具有良好的韧性,防止芯部硬度过高。

zzp1127280 发表于 2009-8-19 20:23:35

有些工序是不能省掉的!!!

guilin24 发表于 2009-8-19 20:28:51

看过试样金相,未发现有网状碳化物,而且我们用的强渗C%不高只有1.0,所以应该不用650回火吧,你说的850出炉,我后来也考虑过,觉得可能问题就出在出炉温度,不知道太低会不会使芯部强度太低

guilin24 发表于 2009-8-19 20:32:25

回复 6# zzp1127280 的帖子

比如说哪些工序呢

zzp1127280 发表于 2009-8-19 23:53:22

你说错了,按你的工艺(820℃不进行保温)淬火后芯部硬度应该较高(实际零件温度并没有降到820℃),从而强度过高。而按你零件的要求,芯部硬度要求不应该太高。你有没有检测过零件的芯部硬度?

[ 本帖最后由 zzp1127280 于 2009-8-19 23:54 编辑 ]

江湖一狼 发表于 2009-8-20 07:27:38

原帖由 zzp1127280 于 2009-8-19 20:22 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
渗碳降温到850℃出炉后油冷,650℃回火(这一步也叫除网,目的是细化晶粒,除掉组织中的网状碳化物,为后续淬火做准备),然后790℃重新加热淬火,主要是心部具有良好的韧性,防止芯部硬度过高。
可以按照他的说法试一下!最好做一下金相分析!

guilin24 发表于 2009-8-20 12:14:27

回复 9# zzp1127280 的帖子

检过了芯部硬度40HRC,另外820为什么不能保温呢,我们工艺就是920降温至820后保温30min,请指出有什么不妥地方,谢谢

xiulirong 发表于 2009-9-3 21:16:39

可按标准金相图谱比较一下。个人认为:按5楼的工艺操作,晶粒最细,可能变形比较大;渗碳后空冷,再重新加热淬火次火;渗碳后直接降温淬火晶粒比较粗,变形也是最小的,如果预处理的好,效率也是最高的。

ZX771 发表于 2009-9-3 22:22:27

这种材料做风动工具的主件不合适,整体强度不足耐不住冲击扭转载荷。用35CrMo心部强度硬度较高,用低碳钢冷挤成型虽然省工省料,可是零件的服役能力大打折扣了,这属于战略问题不是战术问题。
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