天字一号 发表于 2009-9-9 12:22:53

我们一标准件一个月后涨了千分之二

一个月前我们单位的技术中心给我们做了一件轴承外套的标准件,一个月后送到技术中心鉴定,结果这个标准件涨了千分之二,这个比例不算小了..
我想应该是这个标准件热处理之后其内部的残余奥氏体在作怪呢?如果在热处理之后加一道冷处理工序,在使用的时候就不会涨那么大了呢?

renbenfg 发表于 2009-9-9 13:09:31

你说的很有道理,是残奥的问题,可采用两次深冷,或提高标准件的回火温度,消除残奥保证稳定性。

zhang 发表于 2009-9-9 13:23:10

回1#:
你分析的有道理,是残奥作怪;我们也遇到过,工具车间做好的卡规、塞规,入库时计量尺寸是正确的;过一段时间领用再计量时尺寸就有变化。

天字一号 发表于 2009-9-9 15:09:35

恩,是这样的,呵呵
如果尺寸要求精密的话,必须消除多余的残余奥氏体,看样只有通过深冷处理来解决了

zhang 发表于 2009-9-9 15:22:27

4#你好:
是的,你好像是哈轴的。70年代我厂生产的某车品中一零件,当时厂里冷冻机坏了,采用两次回火后发货(地点为东北某军区),秋季发的货,到春季例行库检时,发现有裂的,最后分析也是残奥惹的祸。

天字一号 发表于 2009-9-9 16:18:41

呵呵,那是我们的产品不?
这叫后发制人啊....
残余奥氏体转变,产生了应力,导致产品开裂?是这样么?

钢铁医生 发表于 2009-9-9 16:53:38

哈哈,标准件,调质处理 高温回火了,还有那么多A啊,要不就是淬火温度出问题了,

拿不准看不清 发表于 2009-9-10 02:19:04

测量的环境是否发生了变化,就譬如说温度、测量仪器,以及精度等。原因诸多,
建议再进一步分析,先!

小虎 发表于 2009-9-17 16:05:41

哈哈,肯定是残奥的原因啦,LZ快买冷处理冰箱吧.我车间也是这个原因,最近刚增加了冰箱.

lyjpeer 发表于 2009-9-17 16:32:46

就是残余奥氏体在变化而造成

wy新人 发表于 2009-9-18 07:13:53

没有必要两次深冷处理,淬火温度不要超过840c, 淬火后马上-76c冷处理1-1.5小时,160c—180回火4小时,应该可以控制。

zyks0331 发表于 2009-9-18 16:50:44

你生产线里没有采用二次冷却槽吗?
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