我们一标准件一个月后涨了千分之二
一个月前我们单位的技术中心给我们做了一件轴承外套的标准件,一个月后送到技术中心鉴定,结果这个标准件涨了千分之二,这个比例不算小了..我想应该是这个标准件热处理之后其内部的残余奥氏体在作怪呢?如果在热处理之后加一道冷处理工序,在使用的时候就不会涨那么大了呢? 你说的很有道理,是残奥的问题,可采用两次深冷,或提高标准件的回火温度,消除残奥保证稳定性。 回1#:
你分析的有道理,是残奥作怪;我们也遇到过,工具车间做好的卡规、塞规,入库时计量尺寸是正确的;过一段时间领用再计量时尺寸就有变化。 恩,是这样的,呵呵
如果尺寸要求精密的话,必须消除多余的残余奥氏体,看样只有通过深冷处理来解决了 4#你好:
是的,你好像是哈轴的。70年代我厂生产的某车品中一零件,当时厂里冷冻机坏了,采用两次回火后发货(地点为东北某军区),秋季发的货,到春季例行库检时,发现有裂的,最后分析也是残奥惹的祸。 呵呵,那是我们的产品不?
这叫后发制人啊....
残余奥氏体转变,产生了应力,导致产品开裂?是这样么? 哈哈,标准件,调质处理 高温回火了,还有那么多A啊,要不就是淬火温度出问题了, 测量的环境是否发生了变化,就譬如说温度、测量仪器,以及精度等。原因诸多,
建议再进一步分析,先! 哈哈,肯定是残奥的原因啦,LZ快买冷处理冰箱吧.我车间也是这个原因,最近刚增加了冰箱. 就是残余奥氏体在变化而造成 没有必要两次深冷处理,淬火温度不要超过840c, 淬火后马上-76c冷处理1-1.5小时,160c—180回火4小时,应该可以控制。 你生产线里没有采用二次冷却槽吗?
页:
[1]