42CrMo热处理
我公司42CrMo轴,直径14,调质后硬度HRC35-43,使用后部分从螺纹处发生断裂,做的金相如下,请讨论断裂原因: 裂纹源是何(和)形状的?调质(制)后加工的螺纹是否早先存在裂纹?只看金相好像很难判断,照片不是很清晰啊! 本帖最后由 所以因为 于 2009-9-20 15:36 编辑调质后硬度35-43HRC,太高,是容易开裂。 你的工件直径尺寸太小了 这个时候硬度过度会导致脆性断裂
建议 降低硬度
要是的使用强度,工件可以考虑采用高频淬火 或者 采用盐浴淬火
采用 480度回火快速加热 好象是淬火裂纹.在淬火方法上找原因. 图片上那个黑点是什么呢?不过我也觉得你的硬度太高了,回到30~35应该会好点的。
你的工艺怎么样呢?42CrMo处理起来看起来简单,其实不同的工件还是有很大差别的。 C含量检查了吗?是不是超标了 谈谈我的看法:从第一幅金相照片上看,组织粗大,疑为淬火时加热温度过高,也可能是原材料过热引起;照片中的黑斑应是金相试样表面有污物。 从材料,热处理工艺,断口及使用状况进行具体分析,失效分析不是凭金相组织及硬度就能马上判断并找到根本原因的. 如果是调质,硬度要求的上限一般是不超过HRC35的,调质处理应该是有一个硬度范围的。
请问螺纹是在调质前还是调质后加工的? 如果是调质,硬度要求的上限一般是不超过HRC35的,调质处理应该是有一个硬度范围的。
请问螺纹是在调质前还是调质后加工的?
所以因为 发表于 2009-9-20 15:45 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
螺纹加工是在调质后加工的,轴未使用螺纹为M7,使用10-13Nm力矩拧紧,静置24-108小时出现断裂,安装初期无断裂现象,断面照片如下http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0909/20090917_391dac364fbbb725c340pNBNUXpRg3eK.jpg 本帖最后由 zej1200 于 2009-9-21 12:49 编辑
42CrMo 调质处理后硬度到HRC35-43, 是不是太高了点, 在图纸设计要求吗? 热处理工艺是怎样的?
可考虑9楼专家的意见! 对照你12楼的回复,更加证明9楼的说法,先检查你的工艺.设备是否有超温现象! 1、断口照片不清楚,好像断口无氧化色,那么就不是淬火裂纹或原材料、锻件裂纹。
2、如果以上判断正确,则是扭矩过大或应力集中(锐角、机加工损伤表面等)或材料强度不够(组织粗大、夹杂物或其它材料问题引起强度下降)。 12# zej1200
静置24-108小时出现断裂,安装初期无断裂现象________应是氢脆吧 从楼主的12#帖看,果然是组织粗大的过热组织。其次,你的工件是否经过表面处理?经过酸洗?酸洗会造成氢脆! 那个黑点是什么?感觉跟铸铁里的挺像啊,检查过成分吗? 楼主对螺栓的要求是12.9级吧,从金相图看组织是粗大了,除了淬火过热应该查一下,回火是否充分也要考虑.
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