zej1200 发表于 2009-9-17 08:02:32

42CrMo热处理

我公司42CrMo轴,直径14,调质后硬度HRC35-43,使用后部分从螺纹处发生断裂,做的金相如下,请讨论断裂原因:

guyaguang 发表于 2009-9-17 21:52:33

裂纹源是何(和)形状的?调质(制)后加工的螺纹是否早先存在裂纹?只看金相好像很难判断,照片不是很清晰啊! 本帖最后由 所以因为 于 2009-9-20 15:36 编辑

wangqinghua196 发表于 2009-9-17 22:06:43

调质后硬度35-43HRC,太高,是容易开裂。

lnokokok 发表于 2009-9-19 18:45:42

你的工件直径尺寸太小了   这个时候硬度过度会导致脆性断裂
建议 降低硬度
要是的使用强度,工件可以考虑采用高频淬火

lnokokok 发表于 2009-9-19 18:46:51

或者 采用盐浴淬火
采用 480度回火快速加热

laoguei 发表于 2009-9-19 22:03:17

好象是淬火裂纹.在淬火方法上找原因.

tlx322 发表于 2009-9-20 12:46:59

图片上那个黑点是什么呢?不过我也觉得你的硬度太高了,回到30~35应该会好点的。
你的工艺怎么样呢?42CrMo处理起来看起来简单,其实不同的工件还是有很大差别的。

故乡的云 发表于 2009-9-20 14:24:20

C含量检查了吗?是不是超标了

孤鸿踏雪 发表于 2009-9-20 15:31:40

谈谈我的看法:从第一幅金相照片上看,组织粗大,疑为淬火时加热温度过高,也可能是原材料过热引起;照片中的黑斑应是金相试样表面有污物。

sunyinlin 发表于 2009-9-20 15:38:20

从材料,热处理工艺,断口及使用状况进行具体分析,失效分析不是凭金相组织及硬度就能马上判断并找到根本原因的.

所以因为 发表于 2009-9-20 15:45:48

如果是调质,硬度要求的上限一般是不超过HRC35的,调质处理应该是有一个硬度范围的。
请问螺纹是在调质前还是调质后加工的?

zej1200 发表于 2009-9-21 12:46:38

如果是调质,硬度要求的上限一般是不超过HRC35的,调质处理应该是有一个硬度范围的。
请问螺纹是在调质前还是调质后加工的?
所以因为 发表于 2009-9-20 15:45 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
螺纹加工是在调质后加工的,轴未使用螺纹为M7,使用10-13Nm力矩拧紧,静置24-108小时出现断裂,安装初期无断裂现象,断面照片如下http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0909/20090917_391dac364fbbb725c340pNBNUXpRg3eK.jpg 本帖最后由 zej1200 于 2009-9-21 12:49 编辑

liangdeyu 发表于 2009-9-21 12:57:36

42CrMo 调质处理后硬度到HRC35-43, 是不是太高了点, 在图纸设计要求吗?

所以因为 发表于 2009-9-21 13:25:42

热处理工艺是怎样的?
可考虑9楼专家的意见!

杨青海 发表于 2009-9-21 13:56:53

对照你12楼的回复,更加证明9楼的说法,先检查你的工艺.设备是否有超温现象!

凌云谷 发表于 2009-9-21 15:51:32

1、断口照片不清楚,好像断口无氧化色,那么就不是淬火裂纹或原材料、锻件裂纹。
2、如果以上判断正确,则是扭矩过大或应力集中(锐角、机加工损伤表面等)或材料强度不够(组织粗大、夹杂物或其它材料问题引起强度下降)。

mack 发表于 2009-9-21 19:45:24

12# zej1200


静置24-108小时出现断裂,安装初期无断裂现象________应是氢脆吧

孤鸿踏雪 发表于 2009-9-21 21:24:43

从楼主的12#帖看,果然是组织粗大的过热组织。其次,你的工件是否经过表面处理?经过酸洗?酸洗会造成氢脆!

故乡的云 发表于 2009-9-21 21:41:14

那个黑点是什么?感觉跟铸铁里的挺像啊,检查过成分吗?

yawa2046 发表于 2009-9-21 21:58:30

楼主对螺栓的要求是12.9级吧,从金相图看组织是粗大了,除了淬火过热应该查一下,回火是否充分也要考虑.
页: [1] 2
查看完整版本: 42CrMo热处理