这个工艺有什么不当之处吗?
壁厚0.98mm的冲压外圈,要求碳氮共渗,硬化层0.16--0.20mm,表面硬度HV1.0700--840,残奥﹤10﹪工艺是:130KW托辊炉,温度860+850+850+840,碳势设定1.05﹪,保温129min,快速淬火油60度,170度回火3h.
结果:渗层0.28-0.30mm,硬化层上线0.22mm下线却只有0.15mm(因为渗层有的地方从14丝起有黑色组织出现)
炉子应该是不漏气的。
请大家帮忙给参谋参谋,在此谢了:handshake 本帖最后由 马超 于 2009-10-14 10:54 编辑
碳氮共渗出现非马与氨气有很大的关系,不知你氨气所站比例?可以降低油温到45度.渗层均匀,硬化层不均匀,冷却方面找问题.与装夹方式,装炉量等方面.
工艺是:130KW托辊炉,温度860+850+850+840,碳势设定1.05﹪,保温129min,快速淬火油60度,170度回火3h.
工艺是:130KW托辊炉,温度(820-850)+850+850+840,碳势设定1.0﹪,保温xxxmin,快速淬火油45度,160度回火3h. 2# LINFH
首先感谢您的建议。我通入氨气的流量是50L╱h不知这个流量有没有不当,还望赐教。我的装炉方式:单层排列有间隙 冷却方式:有油搅拌而且有油循环装置。 本帖最后由 马超 于 2009-10-18 15:31 编辑
氨气的流量是50L╱h这个流量个人觉得过大,5~15之间就可以的, 因为渗层有的地方从14丝起有黑色组织出现????是看错了,还是组织不对哦?? 5# wudejian
应该不会看错的,的确是有的地方从14丝就有黑的。所以我也搞不清楚,问题出在哪里。 黑色的组织,是否碳化物的集聚点? 4# 紫琅人
氨气流量改为5~15L∕h会不会太少,因为我们60KW托辊炉用的就是40L∕h。 7# renbenfg 专家
能不能描述一下碳化物集聚点的特征,我也好对照一下,到底是不是碳化物集聚点。希望能多多赐教:loveliness: 氨气不大,没有接触托辊炉,我们生产的一种小件,尺寸和你的差不多,不过我们用的是推杆炉,氨气150L/H。你的材料是什么啊,是否可以考虑加大氨气试下,还有这个渗层这么浅,产品用这么溥,可以降低点点碳势,0.95做下看下。 50L╱h=0.05立方米/小时,我觉得有点小了,起不到碳氮共渗的效果。
我认为,主要是初期气氛不好!造成内氧化, 10# dzkyx1314 主版
我们这个产品的材料是St14的也可以叫它08F,加大氨气已试过效果不太明显,不过碳势0.95没试过,得等试了才好说。 8# 马超 那么可以按你们设备要求最低流量稍微高点操作试试,如果还是嫌小,可以根据实际工作操作
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