滚针GCr15退火表面脱碳问题的解决工艺对吗?
滚针材料为GCr15,直径为1.8mm,3.17mm,3.7mm三种规格,原先是760度退火,退火后时常有表面脱碳现象,淬火厂家处理后表面硬度达不到要求(HRC59-65),后来又改为650度去应力退火,解决了表面脱碳的问题,这种工艺对不对,请高手指教。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-23 23:47 编辑滚针退火的目的是什么? 去应力,便于后期滚磨时容易加大两端的弧度。 如果是去应力,650℃是可以的。 好的,谢谢版主,我怕老板说我乱改工艺。到时候又扣我的大洋,如果没有问题,我就可以里直气状。 版主你好:这是滚针的原材料照片,一个比较好,一个呈带状组织 国产显微镜,CCD有便宜,所以拍的照片拿不手,只能大概看一下整体。 似乎带状并不明显。 这是400X,应该不会影响热处理后的组织吧 不严重的带状组织,正火可以消除一些 六楼的图片看是可以的,带状组织不明显,也算合格范围,可以正火消除,对后面的热处理影响不大 带状组织确不明显 他们不正火,说是增加成本 这么小的东西,正火就毁了。 对于滚针用的轴承钢钢丝来讲,国家标准允许表面脱碳层深为不大于1%的钢丝直径,但是滚针是有磨加工余量的,一般来讲,滚针磨加工余量远大于脱碳层深度,所以,应该不会对滚针的淬火硬度造成影响的。 回楼主:照片制样不是很好,碳化物有些变形。如果制样正常的话,第二张图片应该是碳化物集聚。属于弥散度不好。是球化退火过冷的问题。如果按国际标准1520CG可评2.0级。与带状无关。个人见解,欢迎探讨,如有错误欢迎纠正! 16# renbenfg
没有球化退火,650退火 15# gkie
请教:轴承钢丝(滚针)需要球化退火吗, 轴承钢丝(滚针)不需要球化退火吗?楼主的照片中组织应该是球化的吧,只是色彩太重了,金相照片还是黑白的比较好,同意16楼的观点,第2张图只是球化不好.
用500倍的照片拍球化确实很难,1000倍比较能反映问题. 你能够遇到什么问题就能够解决,本身就很不错了,也没有后遗症,所以值得大家学习。
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