齿轮碳氮共渗 回火后为什么层深变浅
RT昨晚加班到12点,结果淬火件检查合格,回火后层深就不行了,是我检查的误差还是? 求高人指点 应该是有效硬化层深度,按标准检验。如果回火后表面硬度下降,可能会使有效硬化层深度变小。 表面硬度是有所下降,但下降的不到100hv,可层深下降了30道左右,直接不合格额,请教楼上的专家给如何解决 材料?技术要求?淬火温度?回火温度? 27MnCr5 860*500,820淬火分级淬火油,190回火*3H,要求层深是0.4-0.7 有效硬化层深度离图纸要求不远,可以用淬火回火调整。差0.30mm就大了,碳氮共渗的时间要延长了。 对于渗层0.4-0.7mm的产品,用190度回火有点太高了,应用到160-170度较为合适 淬火分级淬火油?回火温度在150-165就可以了 周工说的对!表面硬度对有效硬化层影响很大!我们曾经做过渗碳淬火的实验件!因为淬火温度低、淬火出来的工件只有三十几度、打有效硬化层没有硬度!腐蚀看渗碳层深度2.0mm左右! 你淬火与回火是检验同一个工件吗?也有可能是整批工件渗层不均匀,两次检测刚好一好一坏。另外你的回火温度太高了,160就足够了。另外建议对不良品复检,制样过程中有没有退火现象也关系到检测的准确性。
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