请教高手:渗碳后铁素体超标。[带图]
在渗碳920℃,840℃淬火,材料是20CrMnTi,φ34mm的圆棒工件。出来后心部和次表层铁素体超标。心部 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-12-16 00:12 编辑没看到你的图谱,但即使看不不到,可以推测铁素体超标的原因可能有以下几点:热电偶偏差较大、淬火油冷却速度较慢、工件在空中的停留时间过长(即从出炉到淬火的时间),你可重点从以上几个方面查找原因。 脱碳了啊。。 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
1/2r处,
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
3/4r处
不是脱碳,热电偶刚校核过的,淬火油也是从新检测过,是合格的!而且这种现象是经常发生,时好时坏,一直没有办法。
我去看看工件在空中的停留时间,希望能查出问题的原因! 铁素体超标是冷却的问题。 脱碳,淬火温度过低(过程转移速度过慢),冷却介质冷速过低,过慢,工件厚大(可以排除)都会出现此类现象。 会不会是 电热偶时好时坏呢 7#楼(陈锡):
热电偶会得癫痫病吗? 热电偶,淬火油,都是是合格的,φ34mm的圆棒,20CrMnTi的材料,工件也不厚大,
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面,图片看下。
有六级。空冷的时间,就是推盘的时间。不会很长。
另外。这种结果经常发生。有时检测合格,有时检测不合格。
原因一直在找。
希望高手们多多指点! 请问LZ,你们的炉膛是不是很大?可能炉体大导致零件从后室到前室时降温严重造成的,因为前面的先出来,冷却快,铁素体就多.后面的晚出来,铁素体就少. 不知道楼主用的什么设备,工艺详情如何,可否告知。心部检验部位是何处。 铁素体超标,主要取决于冷却速度和淬火温度,从你的工艺来看,主要原因是冷却介质的冷却能力达不到。验证的办法可拿现已取样分析的零件,采用同样的加热温度,然后采用冷速比较快一点的介质淬火,在进行金相分析。 有可能是淬火温度低,看看炉膛内温度均匀不 已经侧过炉温均匀性,淬火最低的点的温度为830度。温度应该不是问题。
不过偶尔发生。很是头痛啊! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-3-3 14:25 编辑
看楼主的淬火温度不低,看来问题主要出在冷却上,冷却油选择不当、冷却油使用温度不当、没有强力搅拌装置等都会影响心部冷却速度,从而造成铁素体超标。 第一、楼主用的是什么渗碳炉,淬火油温多高,出炉方式等基本信息?先给大家说清楚,然后才好有定论。
第二、你的材料是不带H吗,淬透性可能不会有所保证,所以散差大很正常,建议做个端淬试验。
第三、希望把图片传上来,看是属于哪一类的铁素体,是未溶的还是冷速缓慢析出的。 用的推盘炉,淬火油问80度。
材料不带H,如图
请高手帮忙分析下, 直径34mm的20CrMnTi圆棒出现这样的心部块状铁素体,应该是淬火油的冷却速度出了问题,你用的是快速淬火油吗?最高冷速是多少?最高冷速出现在哪个温度段?建议你找油的供应商测下油的冷却曲线。 要是有时发生有时不发生就不可能是油的问题,因为油还是那个油,不可能时好时坏的.另外心部铁素体超标也可能是奥氏体化不充分造成的.但是时好时坏也不可能,那你还是看一看炉子或是别的地方出问题了. 上面图为1/2R处,
心部相对1/2R处要好点,
但还是经常发生超标现象。
如图为淬火油的冷却数据。
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