jonchie 发表于 2009-12-13 12:00:36

托辊连续炉传动轴断裂

这是当时的照片
,
诸位专家帮忙看看为什么中间还有一个圈圈呢?顺便给分析分析可能是哪些原因造成的传动轴断裂呢? 本帖最后由 jonchie 于 2009-12-13 12:39 编辑

宏业热处理 发表于 2009-12-13 13:08:00

你这个是主轴吗,看图片好像是焊接起来的

tanggang3008 发表于 2009-12-13 13:17:28

这个轴是表面最火的吗?

tanggang3008 发表于 2009-12-13 13:19:06

要是感应淬火的话,就是由于淬硬层过深造成的

jonchie 发表于 2009-12-13 13:21:19

2# 宏业热处理


不是主轴,调网带左右偏移的。不是焊接的再传两张这是轴的另一面
本帖最后由 jonchie 于 2009-12-13 13:39 编辑

草原的风 发表于 2009-12-13 13:34:31

照片不是太清晰,估计是表面产生裂纹,裂纹扩展,导致断裂,中间圈圈是断裂杯口,是突然断裂的吗?

tanggang3008 发表于 2009-12-13 13:36:00

怎么处理的,什么材料呢

jonchie 发表于 2009-12-13 13:40:22

6# 草原的风


对,突然断裂!

jonchie 发表于 2009-12-13 13:41:44

7# tanggang3008


厂家给换了一根新的,不知什么材料!

jonchie 发表于 2009-12-13 13:44:27

3# tanggang3008


估计应该整体淬火的吧!是不是感应淬火处理的不知道! 本帖最后由 jonchie 于 2009-12-13 13:46 编辑

tanggang3008 发表于 2009-12-13 13:58:33

10# jonchie


你看看金相是不感应淬火的

tanggang3008 发表于 2009-12-13 13:59:41

想这种零件肯定要表面耐磨估计是做了表面处理

jonchie 发表于 2009-12-13 14:12:28

12# tanggang3008


恩,对。应该是吧,我对材料不是很了解!

tanggang3008 发表于 2009-12-13 14:13:50

13# jonchie

哦!看样子是淬火层太深了,用了多长时间断裂的

jonchie 发表于 2009-12-13 14:32:31

14# tanggang3008


不到一年,今年年初的设备!

tanggang3008 发表于 2009-12-13 14:34:54

15# jonchie


哦!要是真是表面淬火过,就是淬硬层太深,导致零件太脆了

jonchie 发表于 2009-12-13 14:58:05

16# tanggang3008


恩,大概是吧!谢谢了!

宏业热处理 发表于 2009-12-15 18:39:30

这个是加料这头的轴吧,应该没有热处理的。是在炉外的。可能是什么地方卡住了,或者就是直径太小了。所以断了

草原的风 发表于 2009-12-15 20:55:40

2# 宏业热处理


不是主轴,调网带左右偏移的。不是焊接的再传两张这是轴的另一面
5845858459
jonchie 发表于 2009-12-13 13:21 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
照片没有放大,最起码应该进行低倍分析,照片还不是太清晰,无法看清细节,从断口看,看样子明显是表面产生裂纹(照片左下方黑色的条?由于没有放大,无法看清细节),在交变应力作用下使表面裂纹扩展,导致突然性的疲劳断裂,可以定性断口是疲劳断口,减少表面粗糙度、减少表面硬度增加韧性或者使表面产生压应力(抛丸处理)有助于防止断裂。

草原的风 发表于 2009-12-15 21:07:44

如图示:可能的裂纹源
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