18CrNiMo 是合金钢,淬透性强。你的"检验组织只是M粗大,超了一级," 又为淬透性提供条件。
按热处理淬火热应力原理:“在淬火过程中由于组织的变化即奥氏体向马氏体转变时,比容的增大会伴随工件体积的膨胀,工件各部位先后相变,造成体积长大不一致而产生组织应力。组织应力变化的最终结果是表层受拉应力,心部受压应力,”
你用"中频大概500-600度回火"降低了“表层受拉应力”的抗拉强度,促使某个局部涨破,带动“整个轴防渗区域基本裂通” 21# laoguei
:handshake ,谢谢前辈,前辈说的有道理,但是这个应力我们应该怎么消除呢??一般都用什么办法可以减小应力啊?
请各位前辈多多指教。:handshake 扫描电镜很贵的,不是谁家都有。
两次出现问题的原因未必相同也是有可能的,不要先假定一样。
材料使用前是否时效充分了,你可以考虑按原工艺再做一次,也可以延长防渗区回火时间试试。 23# mrgadfly
恩,我们没有电镜,但是我们回火是180回10个小时,200度左右回5个小时,有必要的话还会3次回火。这样也会裂。:( 磨削后补一次回火了吗? 问题还是出在中频回火上,表层因回火温度升高组织改变比容变小发生体积收缩,心部维持原有的淬火回火马氏体(尽管是低碳的)的体积不变。结果表层回火深度区产生了拉应力,切削加工后随表层截面积减小拉应力分布益趋密集,必须通过时效处理以减缓这种不利的应力分布,否则就存在开裂的危险。 25# zxr78
就还没磨削呢,准备车的时候就发现有的轴有了裂纹。但是渗碳淬火完后,回了3次火,加起来有20个小时左右。 26# ZX771
恩,可能就是因为这个原因。:handshake 22# xibin004
具体回火时间已消除残余奥氏体和不稳定组织为标准。 请问你是陕西哪里的?我是汉中的,今年这种现象好像很多,许多还查不出来是什么原因。你既然是马氏体粗大,那你降低一下淬火温度,看看咋样? 30# 梦幻连城山
我们现在已经把淬火温度有以前的840度改为现在的820度,现在淬了有几十根轴,倒还没有出现什么问题。
谢谢各位前辈帮忙:handshake 。
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