渗碳淬火轴变形问题
本帖最后由 玉米清阁 于 2010-1-24 09:55 编辑我公司有种轴渗碳淬火变形超标在校直后 再经回火发现有好多反弹现象
该产品大头16mm小头12mm 铁板平装炉 经910渗碳840等温油淬火
渗碳层0。85左右 经185回火表面硬度HRC60左右 心部41左右
大部分产品变形都超过 5丝 经校直170左右回火2时 当再次检验时
发现有好多 再次超标 公司有许多产品只有这种产品出现这样的情况
我十分不解特向各位高手请教 谢谢
用880做氰化也是一样
材料:20CrMnTi 建议;降低20度渗碳,校正时预留反弹量 矫枉须过正。 20CrMnTi材料做轴类零件,渗碳淬火后变形大而且超差.一般都是用冷压校直.在校直过程中对零件会产生二种变形(弹性变形和塑性变形)经回火后,有反弹很正常,只能再校直一次. 我不明白的是好多种轴为什么只有这一种会出现这种情况谢谢回复 那只能从你的零件结构上去分析了。 校直后回弹是常见现象。高硬度零件这种情况比较严重。渗碳淬火件和高频淬火件这种情况比较明显。对于小件因其在校直时塑性变形量极小,再加上内外硬度差异较大。出现这种情况就突出。只要过往矫正,就解决问题,或二次校直。 我们一般都采用吊装,这样相对变形就小一些!!楼主为什么要平装?? 校直以后对这样的零件不要扔,要轻拿轻放,避免变形。然后定性回火。 不知你的轴是多少的长度?如果长度较长那么经过校正后即使进行回火定性处理,也会出现回复的现象。如果反弹都有规律性,那么可以在校正的时候压过头几丝,这样就可能校正回火后刚好达到技术要求。 渗碳淬火轴变形校直后反弹很正常,摸出反弹规律后压过反弹量即可,若对表面压痕要求不高的话,采用反击法校直反弹会小一些。 料框竖装 可以试一小 谢谢大家 轴长150MM左右 最近做的 好了点但是还是有一部分出现 你提供的零件截面较细,对于这种零件的变形工艺不好控制,可以和设计部门商量下留磨量取上限。 是外加工吗?自己的产品建议此款做预先热处理,什么炉?可渗碳不淬火,校直后,再加热淬火或高频 我司轴类渗碳也较多,一般采用适当的网格竖装。即使这样变形量还很大。平板装就可想而知了,建议采取竖装,另外校直时候尽量将范围控制小些,不要因为要求6丝,就刚好校到6丝。这样应该可以很大程度避免再校直吧。毕竟反弹也是有范围的 我也奇怪,楼主为什么要平装呢,如果量较大,完全可以做一套专用工装吊挂处理
校正要点: 1 根据反弹规律大小适当校过几丝2校正后轻拿轻放,不可随意乱丢 3回火时还将高点朝上,两头支撑 渗碳淬火后要及时回火,这点你做的不充分 渗碳淬火的变形本来就比较大,根据你的零件的长度,
1,5丝的变形余量条件有些苛刻。
2,另外,热前能否保证跳动的精确性,(建议控制热前的跳动尺寸,会对你有所帮助)
3,建议可以做个实验,将零件校正后标记,要记录校正前的高点方向,回火后,看看回弹情况,就能得出你校正的一个标准了。
我们厂也用相同的料子,不过后续还有精磨,所以余量可以大一些。
(如果你试验能做出结果,希望你能将你的结果发布上来,一起学习一下。) 产品要求不高,校好就不要回了。要求高的话,除应力以后就再校再回。
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