1、热处理前磨削余量0.4mm,太多了,这不仅提高了热处理成本,而且零件表面耐磨性降低。
2、你没有说明你的装炉方式,装炉方式不合理,会导致零件渗层不均匀。
3、建议热处理过程检验的试样编号保存,以便追溯。
4、建议在设计热处理渗层时,除了加上磨削余量,再加上0.05mm的误差,如产品要求渗层0.3-0.6mm,磨削余量为0.1mm(单边),则热处理渗层要求建议为:0.45-0.60mm.
工艺是谁定的多用炉上部是有显示器么 可以查时间!还有记录曲线 也可以查! 你们的操作工应该懂啊!你做工程师的这都不懂?仔细查查吧!对炉子不懂搞工艺会被人玩死的!
回复 41# wbl
你说的很有道理,我们技术部正在准备在这方面着手减小磨量,减少成本。装炉方式,因为产品较小,所以是堆装,并将筐中间留一个凹坑。检验试样的追溯在一两天可以,时间长了就丢掉了。
回复 42# 李彬
不想被人玩,所以在这里开贴请教大家。请不吝赐教!