半路出家 发表于 2010-3-13 23:05:29

氨分解问题

近期井式气体氮化炉氨分解率上不去,降低氨气流量后能达30%左右,请问是什么原因影响氨分解。

excellence 发表于 2010-3-14 09:17:11

在氨气流量一定的情况下,影响氨分解率的主要因素是温度和触媒(炉罐、工装、零件等都可以视为触媒),测量装置的准确性也很重要(不知楼主用什么仪器测量氨分解率)。楼主还应更详细的说明情况。

aaron01 发表于 2010-3-14 13:24:07

同意2楼版主意见,补充一点,炉压也非常重要,炉压过高排气不畅,影响换气,氨气陈化会引起分解率上升。我们一般炉压控制在20mbar以下。
另外,炉罐和工装材料也应采用310的材料,304的材料用一段时间就会出现分解率上升现象,有资料分析是铁的氮化物会促进氨的分解,使得分解率上升。

孤鸿踏雪 发表于 2010-3-14 13:51:57

请问楼主的工艺温度设定多高?装炉量下降,也会导致氨分解率下降。
   氨分解率30%不挺好吗?只要做出产品合格,何必要升得高一些?你想升到多少?

半路出家 发表于 2010-3-14 17:43:36

不好意思,问题不全。40Cr材料560℃气体软氮化8H,井式炉1Cr18Ni9Ti炉罐。前期加工中氮分解能达到55%(氨分解仪测定),近段时间在炉温、压力、装架方式、数量、流量均一致的情况下,氨分解率上不去,降低氨流量后有点好转,但换气次数不足,产品质量不稳定。软氮化氨分解率达到多少最好?

钢铁医生 发表于 2010-3-14 17:54:40

硫含量大家有没有谁关注过呢?

aaron01 发表于 2010-3-14 18:20:59

本帖最后由 aaron01 于 2010-3-14 18:25 编辑

真的很怀疑楼主有没有把分解仪上读数读反了啊,呵呵,一般情况下,炉子用的越久分解率应该越高才对,特别是1Cr18Ni9Ti材料的炉罐。建议楼主认真检查下玻璃管上的读数读的有没有问题。
通常情况分解率低没坏处啊,氮势高,渗速快,白亮层也长得快,除非出现大量疏松等情况,或者你的产品不希望得到白亮层,才需要降低氮势,提高氨分解率。常规氮化工艺,低的氨分解率意味着高氮势,可大大缩短工艺时间,降低成本。我记得我们氮化炉第一次用的时候,580C下分解率15%,3个小时工艺时间就够了,好爽的,以后再没有达到过那么高的氮势,现在要用6个小时白亮层还比原来的浅。:'(
有些特殊工艺需要低氮势工艺处理的,需要另外配备氨分解气,将氨气高温分解成氮气和氢气通入炉内,起到提高氨分解率的目的。

excellence 发表于 2010-3-14 18:55:13

可能是实际温度低了。

hflxb 发表于 2010-3-18 12:08:04

检查测温热电偶是否有问题

擎邦制氮机 发表于 2012-7-19 15:07:36

氨分解率太高容易光亮热处理了,达不到渗氮效果。
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